严重的网状碳化物,系停锻温度偏高或锻后缓冷所致,一般情况都这样,但我有看法,这图网状碳化物在表 ...
赞同。按理论,心部冷却速度比表面更慢,理应更可能有网状碳化物。
楼主的产品壁厚6.5mm,应该是用棒料做的,原材料应该是热轧态的,经锻造。对于热轧态用于热加工的钢材,一般是不要求网状的。所以这个案例不能去责怪或追究原材料的问题。产生的原因还是锻造的问题,停锻温度过高或锻后缓冷甚至堆冷导致。无点状碳化物,说明淬火前没有球化退火处理。在来料状态不合格的情况做出的产品,无论网状、马氏体粗大、屈氏体什么的,都不应用调整淬火工艺去解决,不应调整本来是正确的东西。 ssssdddd 发表于 2012-11-8 18:00 static/image/common/back.gif
严重的网状碳化物,系停锻温度偏高或锻后缓冷所致,一般情况都这样,但我有看法,这图网状碳化物在表 ...
赞同。按理论,心部冷却速度比表面更慢,理应更可能有网状碳化物。
楼主的产品壁厚6.5mm,应该是用棒料做的,原材料应该是热轧态的,经锻造。对于热轧态用于热加工的钢材,一般是不要求网状的。所以这个案例不能去责怪或追究原材料的问题。产生的原因还是锻造的问题,停锻温度过高或锻后缓冷甚至堆冷导致。无点状碳化物,说明淬火前没有球化退火处理。在来料状态不合格的情况做出的产品,无论网状、马氏体粗大、屈氏体什么的,都不应用调整淬火工艺去解决,不应调整本来是正确的东西。 同意以上的观点,个人觉得淬火后没有看到点状碳化物颗粒,可以肯定淬火前组织不是球化退火组织。应该正火消除网状,在球化退火在淬火回火。 从组织看,没有明显的点状碳化物,个人觉得淬火前应该不是球化退火组织。建议材料淬火前先正火在退火!最好淬火前先检验原材料金相组织是不是合格! 基体组织和碳化物都有问题,如果已加工成轴承套圈,再做正火处理,考虑研磨余量已经不足了,这么严重的网状组织单靠正火可能不能完全去除,需要锻打。请楼主研究一下你的现有工艺还可行吗? 严重的网状碳化物,系停锻温度偏高或锻后缓冷所致,一般情况都这样,但我有看法,这图网状碳化物在表面,不在中间或内部,中间或内部是否也有我不知道.
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