至如网友谈到,已经渗碳淬火了,表面约有0.2mm的脱碳,淬火过程也应纳入分析和控制的因素之中。 雁南飞 发表于 2011-12-16 22:32 static/image/common/back.gif
要注意一下:在渗碳的同时又有脱碳现象!!
因为从金相上看确实是渗到碳了,但表面又从在脱碳(半脱碳)! ...
可能是扩散期间的碳势低了的原因 llyyhh520 发表于 2012-2-24 15:36 static/image/common/back.gif
其实在渗碳时出现这种氧化脱碳的情况的确是有的。
我就遇到过20CR渗碳淬火后表面出现了氧化皮,薄薄一层, ...
薄薄的一次氧化皮会不会是在工件刚进炉时,炉门关闭不及时或有漏气的情况造成的。不知你是什么炉子,我这是连续炉,每当进炉卡盘时总会有氧化皮产生,还有时是每盘工件总是在某个部位出现氧化皮,最后发现主推推头盘根老化漏气,重新密封后氧化情况就消失了。供你参考。 没事偷着乐2009 发表于 2012-2-28 21:57 static/image/common/back.gif
薄薄的一次氧化皮会不会是在工件刚进炉时,炉门关闭不及时或有漏气的情况造成的。不知你是什么炉子,我这 ...
我们是多用炉,进炉时操作过程正常,渗碳过程中操作工也没有反映有什么异常的情况发生比如流量、压力等等,只是淬火后发现了氧化皮才报告。 本帖最后由 gongming 于 2014-11-28 14:28 编辑
SCM420H也出现了同样的问题,记录曲线正常。在多用炉生产,这炉产品后面做的也正常。仔细对比曲线只有降温时间比正常情况要长1h 0.2mm脱碳层已经很深了啊。可以考虑是否有淬火区的水汽污染渗碳气氛。 我认为是一种偶然的意外情况。 会不会是在前室淬火时,前室保护气不充分造成氧化脱碳
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