kiss325003222 发表于 2011-12-21 20:47:11

9Cr18Mo调质处理,向各位求助了

来了一批9Cr18Mo的料。直径50·要求调质220--269HB·
我们的处理是   井式电阻炉,800度两个小时;1020度四个小时淬油。然后高温回火,炉冷到300度后水冷。
可是出来的产品开裂了。贯穿裂纹。
   请各位干过的,有经验的前辈给分析分析,,以及这个产品该怎么处理呢·先谢过了·

yiyongjun 发表于 2011-12-23 10:29:12

建议淬火选择空冷试试,及时回火,回火温度不用太高!

所以因为 发表于 2011-12-23 10:32:24

高温回火,炉冷到300度后水冷。

300度只是仪表的温度,工件内部温度是多少呢?另外,高温回火后水冷的目的?

ycy68462572 发表于 2011-12-23 12:36:21

是呀,为什么炉冷到三百度水冷?有可能问题就出在这里

热处理技师 发表于 2011-12-23 13:02:26

硬度要求写的对,调质就不对了而是球化 ,再说你不能水冷却

qlf_126 发表于 2011-12-23 13:11:59

回火不用水冷吧!Mo元素本身就能很大程度上改善材料的回火脆性   所以不用水冷!
楼上专家们一致怀疑你这水冷出了问题了!!!

sswpyq594596 发表于 2011-12-23 13:48:04

高温回火时间是多少啊    淬火油检测如何啊。 那么细的料没必要水冷啊

我心飞翔eric 发表于 2011-12-25 08:10:13

楼主有裂件图片吗?做切样分析了吗?现在知道件是什么状态下裂的吗?

wzp258 发表于 2011-12-27 15:15:15

工艺不对,看一下热处理手册,要高温回火的,淬火温度要1080度,此种材料空冷都可以淬火

fanying2004623 发表于 2011-12-27 17:17:48

"9Cr18Mo的料。直径50·井式电阻炉,800度两个小时;1020度四个小时淬油。然后高温回火,炉冷到300度后水冷。"你看下金相怀疑组织过热,有效尺寸50你高温保温4个小时也太长了吧,何况800你已经预热了两个小时。建议你保温1-1.5h试试;材料含Mo可以防止二次回火脆性,回火后可以不用水冷了。

wells 发表于 2011-12-27 20:13:30

似乎里面的问题太多了呵。

kiss325003222 发表于 2011-12-29 19:21:13

热处理技师 发表于 2011-12-23 13:02 static/image/common/back.gif
硬度要求写的对,调质就不对了而是球化 ,再说你不能水冷却

为什么不能水冷呢?!
水冷的一个原因是为了缩短时间 效率高一些。

kiss325003222 发表于 2011-12-29 19:22:38

热处理技师 发表于 2011-12-23 13:02 static/image/common/back.gif
硬度要求写的对,调质就不对了而是球化 ,再说你不能水冷却

你们有干类似材料的产品吗.
恳请分享

kiss325003222 发表于 2011-12-29 19:29:33

shjpeach 发表于 2011-12-25 08:10 static/image/common/back.gif
楼主有裂件图片吗?做切样分析了吗?现在知道件是什么状态下裂的吗?

裂纹是贯穿裂纹。端面有裂纹,轴向也有长裂纹。

小地条件有限,所以没有那些分析了

请教高温回火后的材料 做切样分析,如何分析出在哪个阶段开裂的呢?

kiss325003222 发表于 2011-12-29 19:34:22

fanying2004623 发表于 2011-12-27 17:17 static/image/common/back.gif
"9Cr18Mo的料。直径50·井式电阻炉,800度两个小时;1020度四个小时淬油。然后高温回火,炉冷到300度后水冷 ...

谢谢建议。
我们转炉是用的是600直径的筐,装满。所以时间上延长了那么些,时间方面或许不是引起开裂的原因。
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