9Cr18Mo调质处理,向各位求助了
来了一批9Cr18Mo的料。直径50·要求调质220--269HB·我们的处理是 井式电阻炉,800度两个小时;1020度四个小时淬油。然后高温回火,炉冷到300度后水冷。
可是出来的产品开裂了。贯穿裂纹。
请各位干过的,有经验的前辈给分析分析,,以及这个产品该怎么处理呢·先谢过了· 建议淬火选择空冷试试,及时回火,回火温度不用太高! 高温回火,炉冷到300度后水冷。
300度只是仪表的温度,工件内部温度是多少呢?另外,高温回火后水冷的目的? 是呀,为什么炉冷到三百度水冷?有可能问题就出在这里 硬度要求写的对,调质就不对了而是球化 ,再说你不能水冷却 回火不用水冷吧!Mo元素本身就能很大程度上改善材料的回火脆性 所以不用水冷!
楼上专家们一致怀疑你这水冷出了问题了!!! 高温回火时间是多少啊 淬火油检测如何啊。 那么细的料没必要水冷啊 楼主有裂件图片吗?做切样分析了吗?现在知道件是什么状态下裂的吗? 工艺不对,看一下热处理手册,要高温回火的,淬火温度要1080度,此种材料空冷都可以淬火 "9Cr18Mo的料。直径50·井式电阻炉,800度两个小时;1020度四个小时淬油。然后高温回火,炉冷到300度后水冷。"你看下金相怀疑组织过热,有效尺寸50你高温保温4个小时也太长了吧,何况800你已经预热了两个小时。建议你保温1-1.5h试试;材料含Mo可以防止二次回火脆性,回火后可以不用水冷了。 似乎里面的问题太多了呵。 热处理技师 发表于 2011-12-23 13:02 static/image/common/back.gif
硬度要求写的对,调质就不对了而是球化 ,再说你不能水冷却
为什么不能水冷呢?!
水冷的一个原因是为了缩短时间 效率高一些。 热处理技师 发表于 2011-12-23 13:02 static/image/common/back.gif
硬度要求写的对,调质就不对了而是球化 ,再说你不能水冷却
你们有干类似材料的产品吗.
恳请分享 shjpeach 发表于 2011-12-25 08:10 static/image/common/back.gif
楼主有裂件图片吗?做切样分析了吗?现在知道件是什么状态下裂的吗?
裂纹是贯穿裂纹。端面有裂纹,轴向也有长裂纹。
小地条件有限,所以没有那些分析了
请教高温回火后的材料 做切样分析,如何分析出在哪个阶段开裂的呢? fanying2004623 发表于 2011-12-27 17:17 static/image/common/back.gif
"9Cr18Mo的料。直径50·井式电阻炉,800度两个小时;1020度四个小时淬油。然后高温回火,炉冷到300度后水冷 ...
谢谢建议。
我们转炉是用的是600直径的筐,装满。所以时间上延长了那么些,时间方面或许不是引起开裂的原因。
页:
[1]