tuisi-xingsan 发表于 2012-2-9 21:17:43

回杨工,我厂生产实践中,做过对比

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-10 07:41:18

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-9 21:17 static/image/common/back.gif
回杨工,我厂生产实践中,做过对比

   看样子这是一个工艺同炉渗碳的结果。能否提供以下这个结果的工艺?什么设备?

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 12:25:50

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-10 07:41 static/image/common/back.gif
看样子这是一个工艺同炉渗碳的结果。能否提供以下这个结果的工艺?什么设备?

200KW的井式渗碳炉,因为是做20CrMnMo的材料,我们同时也比对了同型号尺寸的试棒,工艺为:930℃×1.15Cp×360分钟(强渗),930℃×0.90Cp×180分钟(扩散),820℃×0.80Cp×120分钟(均温)

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-10 13:10:47

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 12:25 static/image/common/back.gif
200KW的井式渗碳炉,因为是做20CrMnMo的材料,我们同时也比对了同型号尺寸的试棒,工艺为:930℃×1.15Cp ...

    是渗碳后直淬吗?对于17CrNiMo6而言,你这个工艺(碳势)能保证其碳化物和残奥要求吗?

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 13:24:00

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-10 13:10 static/image/common/back.gif
是渗碳后直淬吗?对于17CrNiMo6而言,你这个工艺(碳势)能保证其碳化物和残奥要求吗?

是渗碳直淬,但是,没有17CrNiMo6的零件,只是试棒,零件是20CrMnMo的,我们控制井式渗碳炉靠经验+碳控,因为到扩散时,我们就把丙酮开一点,到降温时,直接把丙酮流量计关死,碳势设定0.80,但实际上仍然是0.85以上,因为装备上做不到精确的定碳势,我们根据实际情况调整参数,确实是碳化物可以控制住,就是残奥不能!

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-10 13:28:48

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-2-10 13:29 编辑

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 13:24 static/image/common/back.gif
是渗碳直淬,但是,没有17CrNiMo6的零件,只是试棒,零件是20CrMnMo的,我们控制井式渗碳炉靠经验+碳控, ...

   你们的产品不是齿轮?如果是齿轮,为什么不用同材料同模数的齿块做试样?

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 19:51:47

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-10 13:28 static/image/common/back.gif
你们的产品不是齿轮?如果是齿轮,为什么不用同材料同模数的齿块做试样?

是齿轮,有用齿形试块对比,我们掌握了齿形试块和试棒的规律,所以,周期性的放一个齿形试块比对,毕竟齿形试块的成本较高

cnszgong 发表于 2012-2-10 20:22:55

本帖最后由 cnszgong 于 2012-2-10 21:03 编辑

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 13:24 static/image/common/back.gif
是渗碳直淬,但是,没有17CrNiMo6的零件,只是试棒,零件是20CrMnMo的,我们控制井式渗碳炉靠经验+碳控, ...

猜测 你三种材料回火温度也一样。应此才有了这样的金相结果
我们也做过这种实验,把三种甚至更多的材料按20CrMnMo进行渗碳,但我们这三种材料的有效硬化层排列:20CrMnMo>17CrNiMo6, 金相结果和你们做的20CrMnTi金相结果一样:lol

gytgyt 发表于 2012-2-10 20:59:54

本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-2-11 08:00 编辑

gaoxiwen 发表于 2012-2-2 12:02 static/image/common/back.gif
我说的就是这个意思,其实大部分零件的渗速相差不是很大的

还有我做过对近500个零件的研究,不同材料,不 ...

大哥,既然你做过很多研究,那我向您请教个问题,我们公司现在做20CrMnMo渗碳产品,要求渗碳层厚度在1.15-1.5之间,我们的工艺是920*240*260,碳势1.25,做出的渗层厚度为0.9mm,现如今工艺师又要把扩散时间改为180min,强渗碳势1.1%,不知道您对此有什么看法?我是新手,问题浅显还望见谅!请多指教!!谢谢

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 21:06:43

cnszgong 发表于 2012-2-10 20:22 static/image/common/back.gif
猜测 你三种材料回火温度也一样。应此才有了这样的金相结果
我们也做过这种实验,把三种甚至更多的材料 ...

呵呵,相同的工艺条件下得出的结果,现在说的是渗碳速度,并没有说要控制好组织,:handshake

霜月 发表于 2012-2-10 21:09:40

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 13:24 static/image/common/back.gif
是渗碳直淬,但是,没有17CrNiMo6的零件,只是试棒,零件是20CrMnMo的,我们控制井式渗碳炉靠经验+碳控, ...

如果楼主将扩散及降温淬火阶段碳势降低,残奥是可以控制的,马氏体超差比较头痛。

cnszgong 发表于 2012-2-10 21:40:58

本帖最后由 cnszgong 于 2012-2-10 21:44 编辑

那 可能是做出的产品碳化物超标或者碳浓度梯度有点陡,猜测 残奥也超了

cnszgong 发表于 2012-2-10 21:47:20

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-10 21:06 static/image/common/back.gif
呵呵,相同的工艺条件下得出的结果,现在说的是渗碳速度,并没有说要控制好组织,

我是从实际生产角度出发,首先在保证金相组织的前提下,再考虑渗碳速度的:handshake 差异

王一凡 发表于 2012-2-11 08:01:44

这种材料含有大量的铬,镍,直接淬火下来,残奥是会大量存在的,并且马氏体会针比较粗大,在保证心部性能时,降低淬火温度,保温一段时间淬火比较好。

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-11 08:04:20

gytgyt 发表于 2012-2-10 20:59 static/image/common/back.gif
大哥,既然你做过很多研究,那我向您请教个问题,我们公司现在做20CrMnMo渗碳产品,要求渗碳层厚度在1. ...

    据我对20CrMnMo的处理经验上判断,你这个工艺做出的产品,渗层(有效硬化层?)只有0.90mm,这个结论不可靠。
    不知你的扩散碳势设定多少?淬火温度?所用淬火油?

gytgyt 发表于 2012-2-11 11:48:05

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-11 08:04 static/image/common/back.gif
据我对20CrMnMo的处理经验上判断,你这个工艺做出的产品,渗层(有效硬化层?)只有0.90mm,这个结论 ...

扩散碳势0.85,淬火温度850快速淬火油(科润)

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-11 11:53:56

gytgyt 发表于 2012-2-11 11:48 static/image/common/back.gif
扩散碳势0.85,淬火温度850快速淬火油(科润)

   请问试样与产品同材料吗?如果是,那我觉得你这个有效硬化层深度0.90的检测结果就更值得怀疑了。根据我的判断,你这个实际深度肯定要高于0.90mm。建议将检验过的试样重新复检或互检。

tuisi-xingsan 发表于 2012-2-11 12:39:46

cnszgong 发表于 2012-2-10 21:47 static/image/common/back.gif
我是从实际生产角度出发,首先在保证金相组织的前提下,再考虑渗碳速度的 差异

呵呵,实际上,如果我们生产控制17CrNiMo6材料的话,我们倒是经常做Dc:1.7-2.1的产品,工艺是:910℃×1.10Cp×720分钟(强渗),900℃×0.80Cp×420分钟(扩散),800℃×0.75Cp×120分钟(均温)

gaoxiwen 发表于 2012-2-13 15:30:17

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-11 11:53 static/image/common/back.gif
请问试样与产品同材料吗?如果是,那我觉得你这个有效硬化层深度0.90的检测结果就更值得怀疑了。根据我 ...

一般可以怀疑设炉子、材料,油等
检测设备一般每天都会校准的,特别是对结果有疑问的零件。
做到0.9毫米,有时候也很正常的,
在一些最基本的条件确定后才能做出结论。
比如一个零件,如果材料成分波动的比较大,强渗多3小时(其他条件都不变),
结果渗层不一定会增加。

孤鸿踏雪 发表于 2012-2-13 17:05:44

gaoxiwen 发表于 2012-2-13 15:30 static/image/common/back.gif
一般可以怀疑设炉子、材料,油等
检测设备一般每天都会校准的,特别是对结果有疑问的零件。
做到0.9毫米 ...

   个人愚见:如果因为材料成分波动导致强渗时间增加3小时(才能达到正常的工艺效果),这种情况太离谱。
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