急!!!请各位高手能提出自己的观点 此有一软氮化表面缺陷
本帖最后由 excellence 于 2012-2-13 11:00 编辑材料42CrMo,要求:表硬 :显微硬度50g下大于500,小于750;白亮层:15-30 μm
软氮化工艺: 370°C*45min 预氧化
580°C*3h NH3 分解率 60%-70%CO2 150-180
结果: 硬度打到580,白亮层5.8μm。 于是返修补渗
补渗工艺: 去掉预氧化,直接排气370°C保温45min 后升温两段渗
550°C*1h NH3 分解率 30%-40%
550°C*2h NH3 分解率 75%-85%
结果: 硬度打到830左右,白亮层12.5μm
零件表面较平时稍暗,经过3M和磨削后,表面出现掉斑,经各方联合分析后排除机加造成此结果,请各位高手帮分析下热处理原因,各位的工作经历是否遇到过这种现象???
请问楼主:你用的设备是普通井式气体氮化炉吗?炉膛容积多大?氨流量多大?二氧化碳(CO2)“150~180”的单位是什么?你的检验结果可靠吗? 工件已出现氮化层局部疏松剥落。 本帖最后由 冰剑 于 2012-2-13 13:20 编辑
如果排除炉温和气体,还有表面的这些条件。你的工艺存在以下两个问题:
第一你用550温度低了,
第二,3小时时间短了。
补救方法:
你可以试着在分解气氛中提高温度:
到570, 4-5h。
或630, 2h。
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-13 10:05 static/image/common/back.gif
请问楼主:你用的设备是普通井式气体氮化炉吗?炉膛容积多大?氨流量多大?二氧化碳(CO2)“150~180” ...
是,容积是Φ650*1200mm,氨气流量是1.5m³/h,二氧化碳流量单位是L/h。 另外补渗工艺第二步写错了,刚才注意到是580°C*2h NH3 分解率 75%-85% 硬度打到850-890左右 txljh8 发表于 2012-2-13 11:27 static/image/common/back.gif
工件已出现氮化层局部疏松剥落。
请问通常会造成这种局部疏松剥落的原因有那些什么?氨气不纯,有水分;氮势过高,温度又低?这批料得前批 都是合格的 没出现过这种现象 这批为了满足日本客户的要求 为了降低表面硬度 降了氮势,白两层浅了所以补渗了 补渗工艺第二步写错了,刚才注意到是580°C*2h NH3 分解率 75%-85% 硬度打到850-890左右。此批料经过3M后有微小斑点再经过无心磨后就 成了大的掉斑 冰剑 发表于 2012-2-13 13:14 static/image/common/back.gif
如果排除炉温和气体,还有表面的这些条件。你的工艺存在以下两个问题:
第一你用550温度低了,
第 ...
不好意思我补渗第二步写错了刚才注意到 是580*2h 会飞的企鹅 发表于 2012-2-14 00:04 static/image/common/back.gif
不好意思我补渗第二步写错了刚才注意到 是580*2h
580用2h时间有点短,你试着延长时间看看。 工件已有微小斑点、表面凹坑似撕裂580用2h时间有点短,你试着延长时间看看。
只会更糟!
返修补渗前清洗情况不容忽视。 本帖最后由 冰剑 于 2012-2-14 18:37 编辑
对于这种整个工件的缺陷,补救方法就是在有分解氨气的气氛中回火4-5小时,或者640度回火2小时。,如果是工件没有形成这种情况的时候可以清除表面污渍。
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