9Cr2Mo的冷轧工作辊出现一点问题
各位专家,9Cr2Mo的冷轧工作辊在表淬后硬度偏低,而且有疑似脱碳现象,请各位专家指教轧辊钢的脱碳在表淬工序是怎么产生的?硬度值以前没有出现过这种情况,工艺和操作都没有改动,是设备上哪出问题了造成的呢?请指教,见笑了! 基本确定为淬火温度选择不对,根据轧辊的生产工艺,脱碳-递进式表面淬火基本可以忽略。 建议打下光谱,更具化学成分确定淬火温度 淬火温度890,成分符合9Cr2Mo “表淬后硬度偏低,而且有疑似脱碳现象”是局部还是所有部位。感应器状况是否理想也是重要影响因素。 txljh8 发表于 2012-2-12 15:09 static/image/common/back.gif“表淬后硬度偏低,而且有疑似脱碳现象”是局部还是所有部位。感应器状况是否理想也是重要影响因素。
刘工你好,工作辊的整体都不行,以前上上工作辊同心度在3㎜内,现在有8㎜,是这5毫米的偏差引起的吗 间隙直接影响轧辊各部位加热温度及感应淬火质量,淬火温度890显然不准确。。 txljh8 发表于 2012-2-12 15:30 static/image/common/back.gif
间隙直接影响轧辊各部位加热温度及感应淬火质量,淬火温度890显然不准确。。
起初我使用910表淬,可是马氏体针粗大,达到了3纪,把表淬温度调整到了890才得到隐晶马氏体的。刘工可以分享一下你们工艺吗? 没有做过轧辊,所以无法分享。也许预处理和感应淬火功率、时间等再略作调整,能控制好淬火组织。
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