霜月 发表于 2012-2-24 21:02:19

齿根处的冷却速度比齿面慢,轴相当于实心齿轮,齿根处冷却更不好,中冷后再加热淬火降低了材料的淬透性,再加上G油的冷却能力有限,就出现了这种结果。

LINFH 发表于 2012-2-25 08:20:53

同意21楼,意见。我们以前出过类似问题,只不过时做试验。

huagp 发表于 2012-2-25 08:38:08

根据提供的材料、齿轮参数、工艺情况。没啥问题。如采用K油淬火,齿根的有效硬化层与节圆的有效硬化层比应在0.6-0.75之间。但齿根硬度这么低,是非马组织?建议提供金相检验图片。

wdc_2010617 发表于 2012-2-25 12:44:26

把齿形试样重新淬火回火一下,试验结果为心部:HB34H,有效硬化层为:
0.1 , 618HV;
0.3, 693HV
0.8,651HV
1.2, 601HV
1.5, 567HV
1.8, 523HV

wdc_2010617 发表于 2012-2-26 17:34:53

通过以上说明在淬火过程中出了问题,但是现在还不能肯定是工件的淬透性不足导致,我还怀疑淬火时外协厂家装炉量太大导致,所以准备一根轴(渗碳淬火后)退火后再次在油中淬火,看齿根是否能合格。同样让外协厂实验盐淬火的结果!

hnyangjh 发表于 2012-2-26 19:51:55

佛山市南海杨建华电炉厂是专业生产新型热处理设备厂家,杨厂长:13539336159;传真:0757-85538119
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