看看将毛坯重新加热到700~720℃,重新处理一下如何?
做个工装来控制内孔过多收缩效果不错
摸清淬火变化规律,预留量。
qibao9891 发表于 2012-2-28 22:04 static/image/common/back.gif
20CrMnMoHH?
愚见这种缩孔还属热应力缩孔。要想控制缩孔量,还要在减小热应力方面下手。-----周建国所说 ...
谢谢关注。增加车内孔工序倒是可以试一下。
wylwyl1 发表于 2012-2-29 19:58 static/image/common/back.gif
摸清淬火变化规律,预留量。
重新修正热前余量有点困难,需要修改一系列的工装,而下一批产品可能还得沿用现在的余量。
霜月 发表于 2012-2-24 20:19 static/image/common/back.gif
感谢各位关注,正如杨工所说,加心轴是不现实的。
下午拿到了材料复检报告,化学成分和淬透性都在标准要求 ...
只有降低淬火温度以改善芯部硬度及淬透性,搅拌也不用开了:)
霜月 发表于 2012-2-26 11:50 static/image/common/back.gif
内孔已经收缩的产品,除了磨削外各位还有什么好的措施让它涨大?
硬车!
当初预留0.8mm的磨量就已经太大了,我们一般留0.3--0.4mm(单边0.15-0.2mm的磨量).我以前的公司就留这么大的量,现在的公司也差不多是这个量.
wanggong 发表于 2012-3-1 08:45 static/image/common/back.gif
硬车!
当初预留0.8mm的磨量就已经太大了,我们一般留0.3--0.4mm(单边0.15-0.2mm的磨量).我以前的公司就留 ...
当初留0.8的余量是因为产品热后内孔要涨大。
霜月 发表于 2012-3-1 09:32 static/image/common/back.gif
当初留0.8的余量是因为产品热后内孔要涨大。
这个问题就比较复杂了!相同的零件,产品结构,大小已定,材料型号基本已定,热处理工艺能引起"质"的变化而不仅仅是"量"的变化?可能原材料出了很大的问题.
采用等温淬火,变形能减小,或者渗碳后空冷,二次淬火
渗碳变形的控制比起获得合格的金相和硬度什么的复杂多了.
降低淬火温度、静止油淬火后,心部硬度仍有48HRC,但内孔收缩不大,余量符合机加工要求。