台车炉去应力退火后变形
各位大大,最近遇到比较棘手的问题杆类零件经过调质,校直后,560°在台车炉中去应力退火,退火后发现变形较厉害,甚至有10mm之大。
零件是平行横搁在垫块上,垫块每隔0.8~1米放置一个。一个炉子约放5~6个垫块。一开始怀疑装料不够平稳,后进行位置固定也没多大作用。也想过可能是残余奥氏体过多造成的,因此淬火后特地多空冷1~2小时,结果也还是没多大改善。
现在怀疑可能是退火温度稍高,没什么好办法,只能试试降低退火温度到500~520°了,各位帮忙看看这个降低温度是否能有效解决问题,我心里也没多大底。还有其他更好的办法吗?:( 没做过这么大的零件,但是给个建议:不知道是热校还是冷校,是否跟调质弯曲过大,校直的的变形在应力退火时回复了? 冷校直,零件直径也不大,200~300mm。调质弯曲不大,也就是10mm左右
校直后变形基本没有了,退火后又出现变形了 注意弯曲方向,回火时反向放置! kinggmc 发表于 2012-3-3 22:01 static/image/common/back.gif
冷校直,零件直径也不大,200~300mm。调质弯曲不大,也就是10mm左右
校直后变形基本没有了,退火后又出现变 ...
校直的过程是通过外加应力使工件整体发生塑性变形。但这个变形在工件的截面上是不同的,靠近表面处工件是塑性变形,而靠近芯部是弹性变形(变形较小)。
在热处理过程中,表面首先到温,屈服强度下降,无法抵抗芯部的应力(弹性变形导致的弹力),就会发生回弹。
建议:1.在校直后的回火过程中,升温速度一定要缓慢,最好在350℃左右均温一定时间,然后再缓慢升温至保温温度。
2.校直过程中多校一点,以防回弹。 校直后的去应力温度可以低一点,要注意装炉的平稳性,升温速度,降温速度都要慢一些。 谢谢各位:)明天试试缓慢加热,并均温半个小时 kinggmc 发表于 2012-3-4 20:27 static/image/common/back.gif
谢谢各位明天试试缓慢加热,并均温半个小时
建议中间均温时间再长点。200~300mm直径还有点大,中间均温是为了使工件外表面强度尚好的情况下,内部应力先释放掉一部分。因此中间均温必须让工件热透。 去应力退火本身就是一个应力释放的过程,不变形怎么释放应力呢?:o 我们处理35米的容器都没发生变形,关键是你支撑的布置问题,也就是在退火温度条件下的弯曲强度必须满足最大应力要求,当然计算起来比较麻烦。你可以先多布置点。 kinggmc 发表于 2012-3-17 09:49 static/image/common/back.gif
很久没来了,最近延长了退火时间,变形是稍微好些,但一炉中还是会有一部分要发生变形,在考虑提高退火温度 ...
这是典型的对去应力处理不了解。 很久没来了,最近延长了退火时间,变形是稍微好些,但一炉中还是会有一部分要发生变形,在考虑提高退火温度,可担心退火温度提高后,杆的刚性变差,放在垫块上更加容易往下挠。暂时没有更好地办法。
目前是把退火后弯的挑出来重新校直后重新退火。
退火后我让车间炉冷至400后出炉空冷,结果他们炉冷是把台车炉炉门全开,这样我怀疑会导致靠近炉门与远离炉门的由于冷速不同而发生弯曲。 本帖最后由 kinggmc 于 2012-3-17 10:01 编辑
另外,昨天看到同事在展会上拿的资料(机械类的),刚好有个振动时效仪,不知能否用于长杆类的消除应力。以及应力消除的效果怎么样 建议升温速度在100度左右。 保证升降温速度,不可太快。 wanghgseu 发表于 2012-3-4 16:57 static/image/common/back.gif
校直的过程是通过外加应力使工件整体发生塑性变形。但这个变形在工件的截面上是不同的,靠近表面处工件是 ...
这个听上去很有说服力。怎么从来没有听说过这个了,谢谢!学习了。我觉得谁能上传一副某种材料温度屈服强度关系图就更好了。 有点意思,这是我没碰到 1.调质后的校直一定要严格,最少要校到2mm以内,随后的去应力退火温度要低于调质时的回火温度50--80度,同时退火后冷速不能太快。
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