iq90zhang 发表于 2012-3-7 14:02:24

大家看看这QT800的气体氮化后跳动超差的问题。

材料QT800,曲轴,采用井式氮化炉,氮化前需要去应力退火,再运回去加工五个丝。氮化工艺570保温四个小时,炉冷到400,出炉空冷,气氛:氨气二氧化碳和氮气。一直都是沿用的这个工艺,从三月开始到现在,超差率提高了15%(原来是平均超差20%,三月达到35%)。请大家讨论下从哪些方面去验证超差问题的产生原因。说明下不是操作者操作的问题。

孤鸿踏雪 发表于 2012-3-7 14:42:25

    从楼主提供的信息情况上看,这个变形的原因很不确定:首先,氮化前,曲轴是否经过预备热处理?进行过什么样的预备热处理?其次,你这个氮化工艺本身对控制变形也没有优势可言。

iq90zhang 发表于 2012-3-7 15:35:28

孤鸿踏雪 发表于 2012-3-7 14:42 从楼主提供的信息情况上看,这个变形的原因很不确定:首先,氮化前,曲轴是否经过预备热处理?进行过什 ...

氮化前是加工5丝,再往前是去应力

iq90zhang 发表于 2012-3-7 15:39:00


说明一下,工艺是300保温一小时,520保温两小时,570四小时,炉冷到500。空冷。三月份突然超差变多了。

txljh8 发表于 2012-3-7 17:44:51

本帖最后由 txljh8 于 2012-3-7 17:50 编辑

去应力温度和氮化温度都是570°C要考虑,最好对去应力设备和氮化设备温度进行校验。
再看看铸造方面、加工方面有无变化。

iq90zhang 发表于 2012-3-7 19:14:41

本帖最后由 iq90zhang 于 2012-3-7 19:16 编辑

txljh8 发表于 2012-3-7 17:44 static/image/common/back.gif
去应力温度和氮化温度都是570°C要考虑,最好对去应力设备和氮化设备温度进行校验。
再看看铸造方面、加工 ...

您好,去应力温度620度,设备查了应该不是设备的问题 。我考虑可能是加工的问题,因为最近产量突然增大了,加工的时候余量过大,据说以前出现过这样的情况。我刚接触这些想看看大家思考这些问题都是从哪些问题开始着手。

txljh8 发表于 2012-3-7 19:47:03

最近产量突然增大了,加工的时候余量过大,据说以前出现过这样的情况。的确野蛮切削带来的加工应力不容忽视,你可到加工车间了解一下加工手段、余量、切削参数等会有所获。
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