调质前后加工问题及热处理返工的危害请教
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-3-12 19:37 编辑我公司有一套筒产品,材料相当于40Cr,成形后就像一无柄的杯子(内腔直径约9CM,壁厚约1CM)最后需要在杯底打个小孔。我们一开始的工序实验为“成形-打孔-调质”,但是调质后发现小孔处有裂纹。后来我们改了工序成形-调质-打孔,要求硬度为28~35HRC,我们调制完在30HRC左右,结果客户回去说打孔都坏了N把刀了,就是高合金刀也打不动。我们就纠结了,想重新回火降低点硬度,客户说返工的料子就算能打孔他们也不敢收。
我的问题1、我们现在想重新用原来的工艺顺序,增加先成形-退火-打孔-调质,是否可行?要想打孔后调质不裂要注意哪些?
2、调质完的产品重新回火是否能调整到想要的硬度?这样的返工(一般退火或回火返工)对产品的机械性能有什么影响(希望详细解释)?
3、先想这么多,想到再请教。。。。 哦哦 我也不是很清楚啊 还是等等高手帮忙解答一下吧 既然你们的检验标准是硬度,那么首先要看热处理工艺是否有问题,特别是淬火,还可以看看金相。如果热处理过程没问题的话再提高回火温度降低点硬度(在客户要求的范围内)是可行的。
再说这种厚度的40Cr调质应该不会存在裂的危险。不行的话你们可以先打孔,用石棉绳之类的将孔堵住,热处理完了再掏出石棉就行。 1.先说你的工艺,温度,时间,冷却介质
2.重回火无任何不妥,对应力消除上更佳
3.这个硬度加工是较废刀但不至于那么严重关键找出不好钻孔的原因,看调质组织 壁厚约1CM?怎么打孔都不会有问题吧 热处理的淬火工艺有问题。
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