内齿圈渗碳淬火变形的控制
内齿圈渗碳淬火变形的控制是如何进行的?材料:20CrMnTi
热处理:渗碳直接淬火(不用压床淬火)
外形尺寸:φ370*60,
内齿齿顶园:φ270
技术要求:
M值变动:0.15
平面度:0.2
请问,有何种工艺可以保证此要求 回答:yidianyidi 热处理助工.
我以前做过:解放---4/5档齿套,与你的问题相似.我是先解决予先热处理.930度正火,粗车后再不完全淬火770度加热淬油.回火精加工.然后渗碳直接淬火. 这种尺寸的内齿圈采用渗碳直接淬火可能很难达到你的要求。可以采取以下一些措施试一试:1)控制材料淬透性,建议选用20CrMnTiH1;2)坯件采用等温正火处理,保证组织和硬度均匀一致;3)精加工前去除机加工应力;4)渗碳前先在520℃左右预热;5)采用860℃中温渗碳、810℃低温热油淬火;6)淬火后立即校正。 我做过的内齿圈,模数4.5,外径340,齿顶圆275,高度60/35
直接淬火,用好富顿355,M值变动有50%左右在0.2-0.25,100%在0.5以内,平面度小于0.1
我准备试验渗碳缓冷+二次加热淬火,希望能减少M值的变动,希望80-85%在0.25以内,不知道可以不? 如果采用渗碳缓冷+二次加热压床淬火工艺,有可能达到。
或者渗碳缓冷+二次加热芯轴淬火、回火后去掉芯轴,但生产成本太高,操作者劳动强度大,批量生产不易实现。 我们的工艺一般预处理有正火工序,后续渗碳后压力机淬火,变形可以控制。 采用真空渗碳处理或更换淬透性差的材料 我曾做过真空渗碳、高压气淬工艺试验,也许是工艺参数有问题吧,变形比普通渗碳淬火的还大,量棒间距收缩差不多1mm,变化量达0.5mm左右。
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我也碰到和你类似问题,请问你的问题解决了吗?如何解决的,请赐教:) 1.该材料。采用42CRMO2.锻造后调质处理
3.液体氮化QPQ
强度,耐磨等性能都能满足,变形非常小。 原帖由 yefengdana 于 2008-5-5 11:56 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
1.该材料。采用42CRMO
2.锻造后调质处理
3.液体氮化QPQ
强度,耐磨等性能都能满足,变形非常小。
我们采用这种工艺,变形也在10多个司,请问专家怎么处理,给个工艺好吗?调质处理的工艺呢
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