LINFH 发表于 2012-3-22 13:39:34

增加校直工序,这样可以保证合格。

cyqzhh 发表于 2012-3-21 11:34:10

此轴长为804.5mm,一端为花键,φ50.4外圆紧接花键,φ50.4外圆加花键总长为122.5mm,此长度感应淬火,硬化层1mm(花键根部下)。毛坯材料为42CrMo,调质态,调质硬度25-29HRC,经车、、粗磨、铣花键后感应淬火。
调质冷却液不同而造成感应淬火后变形差异,原因是否跟残余应力有关?

孤鸿踏雪 发表于 2012-3-21 09:10:52

凑个热闹:
    楼主这个主题是一个模糊主题,原因是轴的长度不确定,轴的直径和长度是热处理后其挠度变化的重要制约因素。其次,轴的预备热处理状态对感应淬火后的变形有着巨大的影响作用。
    感应淬火前的调质采用油冷淬火和采用水基合成淬火液淬火,其感应淬火时所产生的变形差异非常大,后者明显大于前者。

txljh8 发表于 2012-3-20 17:43:55

我所说的是直线光轴表面淬火,这个和曲轴淬火的工艺区别很大的
确实如此,所以我们都是介绍自己曾经碰到的例子(更何况没有谈及预处理也是影响变形因素等方面的问题)。

gydz 发表于 2012-3-20 13:40:17

我所说的是直线光轴表面淬火,这个和曲轴淬火的工艺区别很大的

cyqzhh 发表于 2012-3-19 09:29:47

轴类工件在感应淬火后外圆跳动一般有多少?

有一工件外径50.4mm,实心,在热前的外圆跳动为0.1mm,一次感应加热后淬火,硬化层深要求1mm,这种情况下外圆跳动会有多大的变化?

gydz 发表于 2012-3-19 10:47:36

如果工艺没有问题的话,变形量和淬火之前基本保持一致

txljh8 发表于 2012-3-19 11:30:23

我最近感应淬火的一批轴,热前跳动0.10左右,热后绝大多数在0.30以内。但却有两支跳动达到1.5以上。

cyqzhh 发表于 2012-3-19 12:58:56

本帖最后由 cyqzhh 于 2012-3-19 14:04 编辑

2楼和3楼的结论为何相差如此之大?
3楼这位大哥的轴是否空心的?层深有多少?

txljh8 发表于 2012-3-19 13:10:42

cyqzhh 发表于 2012-3-19 12:58 static/image/common/back.gif
2楼和3楼的结论为何相关如此之大?
3楼这位大哥的轴是否空心的?层深有多少?

实心曲轴,长度600,圆角轴颈部位淬硬层3mm。

tsdz2011 发表于 2012-3-19 19:46:40

txljh8 发表于 2012-3-19 13:10 static/image/common/back.gif
实心曲轴,长度600,圆角轴颈部位淬硬层3mm。

偶尔出现,正常现象。可以查验工件组织是否正常,加热参数是否变化异常。

gydz 发表于 2012-3-23 13:47:28

你的工艺是局部表面淬火,加热部分的工艺是不是这样:
暂停预热--扫描淬火---终了冷却

wjl211314pp 发表于 2013-9-16 23:41:26

txljh8 发表于 2012-3-19 13:10 static/image/common/back.gif
实心曲轴,长度600,圆角轴颈部位淬硬层3mm。

0.30mm 以内算是比较正常的上限

ljjsunny 发表于 2013-9-19 14:50:33

LZ发一张图纸上来比较好,既然来求教,就不要顾虑太多。

suirongzhi 发表于 2013-9-25 20:32:38

不懂 学习下:)         

xw550823189 发表于 2013-9-26 19:55:33

影响因素多着呢,顶尖压力过大也会导致零件变形的。

happysky100 发表于 2013-10-8 18:07:33

有点像半轴,跳动在1.5mm内,后面加校直工序

carloyzy 发表于 2013-10-28 09:53:32

工艺控制好,可以做到基本不变形,主要是硬化层很浅
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