daiguangtai 发表于 2012-3-26 20:47:58

高频淬火后的怪异硬度曲线

各位中高工,我最近遇到一个问题,设计一批销轴42CrMo要求调制硬度230~270高频淬火后表面硬度HB52~60淬硬层厚3~5,但是市场上大批量断裂经济损失严重。检查发现除淬硬层深不够外(约1~3),其他均合格。环形裂纹也没发现,外协厂增加淬硬层深后也没解决,无奈最后更换外协才解决这一问题。
淬硬层不够是不是导致销轴断裂的原因?
之前那家硬度曲线上淬硬层向内硬度突然变低,但比再往里的调制硬度还低,正常么?产生的原因大概是什么呢?
(销轴选用方面应该没问题)

txljh8 发表于 2012-3-26 21:01:31

本帖最后由 txljh8 于 2012-3-26 21:02 编辑

检查发现除淬硬层深不够外(约1~3),其他均合格。环形裂纹也没发现,外协厂增加淬硬层深后也没解决
最后更换外协才解决这一问题。
由上述可知淬硬层不够不是导致销轴断裂的原因(另有隐情)。楼主可到两外协单位了解比较双方采用工艺差异,或许能找到根源。

daiguangtai 发表于 2012-3-26 21:09:30

txljh8 发表于 2012-3-26 21:01 static/image/common/back.gif
检查发现除淬硬层深不够外(约1~3),其他均合格。环形裂纹也没发现,外协厂增加淬硬层深后也没解决
最后更 ...

那高频淬火后淬硬层硬度下降到低于调制硬(这部分很短)度然后再往里升高搞调制硬度,这个是什么原因,对机械性能有什么影响?

txljh8 发表于 2012-3-26 21:22:11

那家硬度曲线上淬硬层向内硬度突然变低,但比再往里的调制硬度还低
高频淬火后淬硬层硬度下降到低于调制硬(这部分很短)度然后再往里升高搞调制硬度
这样的叙述听不明白。估计第一家没有执行正常感应淬火回火工艺。
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