杨工你好!其实这个问题我们也碰到过,当时的解决办法就是采用酸洗的办法,后来通过解决热前花键的余量以 ...
我们这个产品不存在花键拉刀预留余量的问题,是因为热处理出现异常造成的,而且这个产品是出口产品,不允许用酸咬。 孤鸿踏雪 发表于 2012-4-1 16:42 static/image/common/back.gif
我们这个产品不存在花键拉刀预留余量的问题,是因为热处理出现异常造成的,而且这个产品是出口产品, ...
那是不是有局部喷砂处理的方式(没用过)!:lol
盘形齿轮花键孔收缩量太大如何使其胀大
有一20CrMnTi小模数盘型齿轮(mn=3.5,齿顶圆直径Φ137.6,齿宽35),因渗碳淬火温度异常(偏离工艺温度+10℃)导致渐开线花键孔(小径Φ51.7)收缩(M值)收缩0.10,配偶件无法通过,有什么方法可以使其胀起来? 用强酸浸泡其花键内孔,时间自己掌握好,可以实验一下 tangbin119 发表于 2012-4-1 15:16 static/image/common/back.gif用强酸浸泡其花键内孔,时间自己掌握好,可以实验一下
绝不允许用酸咬。 孤鸿踏雪 发表于 2012-4-1 16:20 static/image/common/back.gif
绝不允许用酸咬。
杨工你好!其实这个问题我们也碰到过,当时的解决办法就是采用酸洗的办法,后来通过解决热前花键的余量以及渗碳淬火的工艺后得到的解决!如果杨工禁止使用酸洗的办法,那么是否可以把齿轮退火后重新拉花键再重新淬火处理! 周建国 发表于 2012-4-1 16:44 static/image/common/back.gif
那是不是有局部喷砂处理的方式(没用过)!
没有用过此法,主要是因为喷砂很难做到均匀。 杨工:如果是M值缩了,建议做个花键推刀(一个推刀大概3000块左右,推刀需要涂金刚砂) ,现在花键收缩了0.1mm,建议把推刀做成两挡一个小0.05mm,另一个小0。1mm,否则,推刀很容易坏。推的时候先用小0.05mm的刀,在用后边那一把。 简゛單ヤo愛 发表于 2012-4-8 21:57 static/image/common/back.gif
杨工:如果是M值缩了,建议做个花键推刀(一个推刀大概3000块左右,推刀需要涂金刚砂) ,现在花键收缩了 ...
这种方法是常规方法,关键是现在领导不愿意做推刀 如果单是花键缩的利害,可以试验返工
担心齿形齿向,平面度的变化太大 gaoxiwen 发表于 2012-4-9 11:53 static/image/common/back.gif
如果单是花键缩的利害,可以试验返工
担心齿形齿向,平面度的变化太大
如果不考虑齿形齿向、平面度的变化,如何返工?能提个具体方案吗?:lol 本帖最后由 gaoxiwen 于 2012-4-10 08:15 编辑
这个我也是使用常规的手段
采用缓和的淬火,控制膨胀量(可以拿少量试验)
比如淬火温度降低,
使用较粗的芯棒,
淬火介质使用等温淬火油,油温升高
降低搅拌等
本帖最后由 雁南飞 于 2012-4-10 12:57 编辑
正好刚接触了两种类似事情,一:产品发出后被退货,原因花键大了配合不了,怎么办?有才人想了个办法将其他地方保护,花键喷砂!效果还好!目前正在处理中,但耗时!
二:螺纹孔热处理后收缩,有才人想了办法,酸洗!强酸啦!洗了结果还好,丝锥攻牙可以了!除氢,不过除氢有点开玩笑,150度1个多小时就搞定!
所以群众的力量的无穷的!:D 雁南飞 发表于 2012-4-10 12:56 static/image/common/back.gif
正好刚接触了两种类似事情,一:产品发出后被退货,原因花键大了配合不了,怎么办?有才人想了个办法将其他 ...
花键尺寸大了喷砂,这应该是指外花键。
花键孔缩了酸洗,这种办法比较通用,但本主题所述问题,前提条件是不允许酸咬。 孤鸿踏雪 发表于 2012-4-9 10:39 static/image/common/back.gif
这种方法是常规方法,关键是现在领导不愿意做推刀
呵呵 那就做辅助工装放在花键里面补偿一下(辅助工装用普通的20CrMnTi就好,不过用之前渗碳一下,不然,变形不规律)。辅助工装与内花键间隙大小需要试验确认。
以上愚见,还望杨工不要见笑。
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