40Cr渗碳后的质量问题
不知道有没大侠遇到过这样的情况?工件大小?具体加工工艺路线如何?有无锻造? 碳势高了,引起表面碳浓度过高。 有原材料也有锻件,产品为长轴,1米上下的长度,40-80的直径,均产生这个现象。
工艺:920渗碳,890淬火,150回火。原先是860淬火,淬火硬度(HRC40左右)不够调整为890淬火。 w01012120 发表于 2012-4-11 10:30 static/image/common/back.gif
有原材料也有锻件,产品为长轴,1米上下的长度,40-80的直径,均产生这个现象。
工艺:920渗碳,890淬火, ...
40Cr渗碳860淬不硬?890淬火?确认材料是40Cr吗?
材料经化验没问题。。 w01012120 发表于 2012-4-11 10:30 static/image/common/back.gif
有原材料也有锻件,产品为长轴,1米上下的长度,40-80的直径,均产生这个现象。
工艺:920渗碳,890淬火, ...
你提供的渗碳工艺太粗糙:什么设备渗碳淬火?碳势?强渗和扩散时间?什么冷却介质淬火?产品表面硬度要求?没有有效硬化层深度要求吗? w01012120 发表于 2012-4-11 10:30 static/image/common/back.gif
有原材料也有锻件,产品为长轴,1米上下的长度,40-80的直径,均产生这个现象。
工艺:920渗碳,890淬火, ...
应该是渗碳工艺的问题,如果一味的提高淬火 温度那么反而适得其反!
表面是啥东西看不清楚? 井式炉
1、920装料进炉
2.排气(炉温>850开始排气),时间70分钟,渗剂:乙醇100滴/min;煤油40滴/min;
3,强渗,时间150分钟,渗剂:乙醇100滴/min;煤油70滴/min;
4、扩散,60分钟,渗剂:乙醇60滴/min;煤油40滴/min;
5、降温至890保温60分钟,淬油。
6、150回火
w01012120 发表于 2012-4-11 12:29 static/image/common/back.gif
井式炉
1、920装料进炉
2.排气(炉温>850开始排气),时间70分钟,渗剂:乙醇100滴/min;煤油40滴/min; ...
请问,你原来渗碳后降温至860均温后淬火,硬度在什么范围?现在890淬火硬度在什么范围? 我没有看明白楼主遇到了什么样的质量问题:是工件表面出现裂纹或黑色花纹还是其它质量问题? 楼主描述的应该是磨削后的裂纹问题! 硬度不够和淬火温度关系不大。860和890的温度都是偏高的。检查实际温度是多少,碳势多少,淬火介质冷却性能好不好。 楼主要求也不知道,硬度多少,深度多少,用的多大的炉? w01012120 发表于 2012-4-11 10:30 static/image/common/back.gif
有原材料也有锻件,产品为长轴,1米上下的长度,40-80的直径,均产生这个现象。
工艺:920渗碳,890淬火, ...
淬火时温度太高,淬火冷却采用油冷还是水淬油冷,回火及时吗。 看楼主的图片分析,很有可能是渗碳层剥落造成的,原因:1.表面的碳浓度太高了,淬火后残奥过多,所以你用860度淬火后硬度很低,我以前也遇到过。2.过度层不明显,扩散不够你有扩散,估计工人操作的时候,扩散的碳浓度还是很高。 .你油的冷速有可能太慢了。所以淬不硬,单纯提高淬火的硬度来提高硬度的想法不对的。再有就是你有安装碳控仪吗,没有的话是很难保证碳势的 150度回火也不对啊,你的硬度刚刚够,所以你不敢用180-200度回火,是吗
是否先经过正火,淬火温度应控制在850度左右,较为合适。碳势应控制在0.9左右。 40Cr材料渗碳,基础C含量就着0.4左右,请大家注意。是磨削后产生楼主说的现象吗?有可能是碳势太高,回火温度低造成的。
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