30CrMnSiA钢淬火问题
30CrMnSiA钢零件,外形呈H型,长150,宽35,高280,中间部分25,880加热保温50mi油冷,硬度只有25HRC左右,成分分析合格,为何会出现这样的结果? 我认为是冷却速度不够造成的,你用的什么炉 如果材料成份是对的,加热温度确认也是对的,那么淬火下来这个硬度值也只有是由于冷速不够造成的。 我们做了 几十年这样材料的零件啊,不太可能你说的那硬度啊,30CrMnSiA正火都能达到25。你这个主要是零件形状的原因吧,H型,中间油流动,热交换有问题,25也比较的厚。我建议是900度,我们都选这个温度。还有你要加大搅拌。 子玄 发表于 2012-5-12 19:26 static/image/common/back.gif我们做了 几十年这样材料的零件啊,不太可能你说的那硬度啊,30CrMnSiA正火都能达到25。你这个主要是零件形 ...
有道理。注意形状,流动性,油的冷却能力。 可是前期做了几个批次都没有这样的问题? wyb755 发表于 2012-5-13 15:07 static/image/common/back.gif
可是前期做了几个批次都没有这样的问题?
表面有脱碳吗?或者转移速度慢了,温度不够? 我曾经也碰到这种情况,主要是材料含碳量在标准下限,可以适当提高淬火温度910°c,淬火后冷却不足残余奥氏体过多,通常回火后残余奥氏体继续转变,硬度会有提高 新宇 发表于 2012-5-14 21:16 static/image/common/back.gif
我曾经也碰到这种情况,主要是材料含碳量在标准下限,可以适当提高淬火温度910°c,淬火后冷却不足残余奥氏 ...
淬火后冷却不足是指冷却速度不足还是冷却的最终温度不足呢?
残余奥氏体过多的说法值得商榷 新宇 发表于 2012-5-14 21:16 static/image/common/back.gif
我曾经也碰到这种情况,主要是材料含碳量在标准下限,可以适当提高淬火温度910°c,淬火后冷却不足残余奥氏 ...
30CrMnSiA这种材料怎么会残余奥氏体多呢?! 化学成分合格不一定能得到高硬度,如果所以无素均处下限,你说啥都没用。提高淬火温度试一下,另外冷却时加强油的搅拌应该可以解决。 哈哈,同批次材料采取锻造后正火+高温回火,外形相同,有效尺寸还要大,但淬油后硬度却可达到,用常规温度回火甚至回不下来,究其原因,大家不妨讨论一哈哈。
我个人认为是原始组织的影响因素居多! wyb755 发表于 2012-5-16 20:48 static/image/common/back.gif
哈哈,同批次材料采取锻造后正火+高温回火,外形相同,有效尺寸还要大,但淬油后硬度却可达到,用常规温 ...
没什么好奇怪,组织均匀,细小,你这相当于2次淬火了。组织更加的小。 子玄 发表于 2012-5-16 21:23 static/image/common/back.gif
没什么好奇怪,组织均匀,细小,你这相当于2次淬火了。组织更加的小。
但未锻造零件经两次淬火都没有淬硬? wyb755 发表于 2012-5-17 19:40 static/image/common/back.gif
但未锻造零件经两次淬火都没有淬硬?
那就是形变强化了,我们原来个标准件,一头冲压扁,没热处理都有30多。锻造零件组织都比较细密,晶格畸变多。你一定是知道是什么原因吧,说下啊! 这个材料淬火的结果得到的是低碳马氏体。虽然有一定的合金元素,但是淬透性并不是很高。需要加大冷却速度,你的零件厚度尺寸要是较大的话,就更需要加大冷速,因此,建议在提高淬火温度的同时(900度),采用水冷或者采用淬火液冷却。管窥之见,仅供参考。谢谢 :30CrMnSiA虽然被冠以高强度钢,但它接受淬火的能力是不强的,我认为增加正火能对淬火能好点,但主要还是是淬火介质的选取,我们就干过这种料的一种产品叫提弹梁,是一种军品,开始也是油淬火,淬火的硬度虽然不至于像你那么低,但是金相组织是很差的,为了保证产品硬度,就对回火温度降低了很多,最后的结果当然是被拒收了,现在我们采用水淬油冷的办法来淬火,那就完全达到了该产品技术条件,也很稳定,没有淬裂现象,当然你淬火也是要小心点的,你可试试这方法。lol ZTY5439 发表于 2012-5-18 10:48 static/image/common/back.gif
:30CrMnSiA虽然被冠以高强度钢,但它接受淬火的能力是不强的,我认为增加正火能对淬火能好点,但主要还 ...
可否介绍一下你的水淬油冷工艺控制要点? 30CrMnSiA属中碳调质钢,油淬断面达φ50毫米。有二种交货状态:1、以热处理(正火、退火或高温回火)2、不热处理状态交货。既然前几批次可以,查下此批次的金相组织是否是以热处理状态交货。
另:热处理后是否有脱碳。 估计是冷却能力不足造成的,我厂也经常使用此材料,直径差不多,但我们采取聚乙烯醇加3%盐组成的水溶液来淬火,硬度和性能都不错,你不妨试一下。
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