调质工件攻丝易断丝锥
我们厂是做摩托车曲轴的,热处理工艺流程是:余温淬火-高温快速回火,硬度在18-22HRC之间,但在轴的纵向打孔后攻丝时易断丝锥,回火的保温时间应该在1个小时以上,硬度也没有问题。求高手们帮我诊断一下吧:D LZ的是盲孔,采用普通夹头装夹吧。你说的断丝锥和调质硬度没关系(何况你硬度不高,我们的调质硬度在24~28HRC都没断过丝锥)。建议LZ采用带保护的专用盲孔丝锥夹头,我们也有一种产品是盲孔,采用这种夹头从没见断过丝锥 想听听你曲轴调质的详细工艺,我以前做过很多这个产品,CG125曲轴40Cr,850度淬油,630度左右回火,20-28HRC.
在相同硬度下,材料的组织不同,机械加工性能是不同的,你可以从这方面验证下. 秋天的风 发表于 2012-6-10 08:56 static/image/common/back.gif
想听听你曲轴调质的详细工艺,我以前做过很多这个产品,CG125曲轴40Cr,850度淬油,630度左右回火,20-28HRC.
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我们是采取锻造余温淬火,直接在油池里用提升机传送到网带炉上,余温淬火硬度在46-52之间,回火温度在690左右,硬度在18-22HRC,料从网带炉进料口到出料口100min,二区和三区的温度都到设定温度的。可就是攻丝易断丝锥。如果锻造余温淬火时有极个别的温度低于淬火温度,没有形成淬火,不知道加工的时候是否有影响。 銧丨 发表于 2012-6-10 08:52 static/image/common/back.gif
LZ的是盲孔,采用普通夹头装夹吧。你说的断丝锥和调质硬度没关系(何况你硬度不高,我们的调质硬度在24~ ...
不知道你们用的丝锥夹头是什么型号的?:D 除了硬度,组织对加工的影响也比较大。如果淬火组织异常,肯定对加工有影响。 摩托车应该是用曲柄连接的分体曲轴吧,你的丝锥有没有固定?这个产品锻造余温淬火的组织和冷却后加热调质组织完全不一样,你可以发个小批去热处理试试,分清楚是热处理问题还是加工问题。 黄包谷1977 发表于 2012-6-10 10:03 static/image/common/back.gif
不知道你们用的丝锥夹头是什么型号的?
J4320带过载保护攻丝夹头,可根据丝孔大小选夹头。 銧丨 发表于 2012-6-10 15:00 static/image/common/back.gif
J4320带过载保护攻丝夹头,可根据丝孔大小选夹头。
谢谢你的详述!我明天上班去看一下夹头。 这个应该不是热处理的问题吧,是两回事 硬度过低的情况下也是粘刀的,所以你可以把硬度提高到200-230.
不知道楼主的曲轴直径是多大的,回火1个小时能否回透,是否表面硬度回下来了,而心部还有很高硬度,导致攻丝难攻。 同意12楼意见,高温快速回火可能导致回火不充分是丝锥折断的主要原因。
锻后余热淬火,淬硬层深可能是会有波动的,这种波动仅用硬度法你是不易发现的。在作回火后硬度试验时应充分考虑到这一点。
建议找一些全部淬透的零件,以回火后的硬度和金相试验确定快速回火的工艺参数。
供参考。 本帖最后由 周建国 于 2012-6-13 18:53 编辑
guan416732950 发表于 2012-6-12 13:59 static/image/common/back.gif
不知道楼主的曲轴直径是多大的,回火1个小时能否回透,是否表面硬度回下来了,而心部还有很高硬度,导致攻丝 ...
我们都切式(试)样块打的硬度,硬度出入都在2个硬度值之间吧。 wahg 发表于 2012-6-12 15:01 static/image/common/back.gif
同意12楼意见,高温快速回火可能导致回火不充分是丝锥折断的主要原因。
锻后余热淬火,淬硬层深可能是会有 ...
曲轴的直径应该不会超过30mm,加工成成品直径在22mm。 黄包谷1977 发表于 2012-6-10 20:11 static/image/common/back.gif
谢谢你的详述!我明天上班去看一下夹头。
兄弟找到那种攻丝夹头了没? 结果咋样,求回复~ 攻丝时用大豆油加少许机油作润滑剂可解决。 黄包谷1977 发表于 2012-6-10 09:56 static/image/common/back.gif
我们是采取锻造余温淬火,直接在油池里用提升机传送到网带炉上,余温淬火硬度在46-52之间,回火温度在 ...
断丝锥不关锻造余温淬火的事,还是从机加工方面想办法
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