toNtion.R 发表于 2012-6-28 12:22:10

渗碳齿轮感应回火硬度下不来

   最近被这个课题给困扰了很长时间了。我们单位的一个汽车转向机内的渗碳齿轮局部需要感应回火。请各位大大们帮我参考参考,提点意见,谢谢!
   我先介绍下这个工件的基本情况,这个齿轮的材料是20CrMoS4,除去内孔防渗外整体渗碳淬火,渗碳淬火后需要通过感应加热的方式对小轴端进行回火(其实主要目的还是想让退刀槽软一点,毕竟这个位置是最薄弱的位置。)要求两个退刀槽的表面0.2mm的位置为450HV1,芯部没有特殊要求,但是最好能控制在250HV1)。附件为精车图和感应回火图纸。
   下面我介绍下我的实验结果,我使用4mm高的圆形感应器,内径是15mm,频率是26KHZ,使用在起始位置停止-加热-停止-加热工5次,每次停止加热空热时间都是4S,(目的让温度均匀化,并且控制表面温度)。温度我给的已经很高了,白天看已经有点暗红了,晚上看,更亮一点,肯定的是温度没有超过相变温度,但已经很接近了,我8KW,多给0.2S就过相变温度了。退刀槽表面0.2的地方始终都再500HV左右,最好的一个做到470几HV。
   由于这个齿轮经过渗碳处理后,表面含碳量已经属于高碳钢了,所以温度一旦超过相变点,即使空冷也能使表面产生马氏体,而且会破坏芯部的组织,使其硬度降低。所以我的都控制在相变点一下。
   请各位帮我参谋参谋,这东西困扰了我好长时间了。谢谢!

感应热处理 发表于 2012-6-28 12:33:03

那个部位涂防渗剂,还有端部一般留1-2毫米软化层,数控感应淬火机床很容易控制的。

toNtion.R 发表于 2012-6-28 12:57:20

郑纺院热811 发表于 2012-6-28 12:33 static/image/common/back.gif
那个部位涂防渗剂,还有端部一般留1-2毫米软化层,数控感应淬火机床很容易控制的。

    呵呵!我当时我也说了,韩国人脑子坏掉了,这么做,涂防渗剂就可以解决的问题,淬火后硬度应该不会高于450HV的。可是,他们死活不肯,说涂防渗剂人为因素太大,不稳定。我累个去啊,可算是折磨死我了。其实德国人做这东西一直都是用防渗的方法做的。从来都没发生过在退刀槽处断裂的情况,而韩国人的这种工艺经常会断。偷偷的爆个料,其实韩国人的工艺是偷美国人的。;P
    其实我也有个办法,把回火的工件放到黄砂里,延长他的保温时间,可是这个办法做出来的东西不稳定,等做个几十根黄砂都热了,保温效果和之前的不一样,导致芯部会变软。

toNtion.R 发表于 2012-6-28 12:59:59

在线等啊!各位大大请指点迷津啊。别只看不回啊?:'(

gytmxiao 发表于 2012-7-2 09:27:11

你真是采埃孚的齿轮吗,我这里有个和你很像,这个和你原始硬度也是有很大关系的。

老热工 发表于 2012-7-2 09:50:59

你可以使退火温度再高点,再加长点保温时间。

zcswan99 发表于 2012-7-2 09:59:26

   一定要用感应回火吗,用其它方式回火好不好?

wahg 发表于 2012-7-2 16:14:06

硬度高是表面现象,做一下相关区域的金相分析,原因就很清楚了。

toNtion.R 发表于 2012-7-4 09:26:49

gytmxiao 发表于 2012-7-2 09:27 static/image/common/back.gif
你真是采埃孚的齿轮吗,我这里有个和你很像,这个和你原始硬度也是有很大关系的。

还真不是采埃孚的齿轮。我说了德国人的工艺是不会用这种工艺的。都是防渗碳的。

toNtion.R 发表于 2012-7-4 09:27:53

zcswan99 发表于 2012-7-2 09:59 static/image/common/back.gif
一定要用感应回火吗,用其它方式回火好不好?

其他还能有什么方式?就这个局部要回火。其他的地方不需要回火。

toNtion.R 发表于 2012-7-4 09:37:13

本帖最后由 toNtion.R 于 2012-7-4 09:38 编辑

老热工 发表于 2012-7-2 09:50 static/image/common/back.gif
你可以使退火温度再高点,再加长点保温时间。

温度不能再高了。再高的话,空冷都会有淬硬层了。表面含碳量已经很高了。时间的话,感应加热时间想长也长不到哪去了。

shixining 发表于 2012-7-4 09:47:42

最后是改变工艺方法,你用高频退火质量没有办法保证,再就是热影响区的问题,单间可以考虑,大批量没有工艺性。

toNtion.R 发表于 2012-7-4 12:40:27

shixining 发表于 2012-7-4 09:47 static/image/common/back.gif
最后是改变工艺方法,你用高频退火质量没有办法保证,再就是热影响区的问题,单间可以考虑,大批量没有工艺 ...

我前两天又试了个工艺,效果是有了,做的也挺好,而且连续的很多件都是合格的。可是昨天发现又不对了。不太稳定啊。像这种回火时间不充分的,后续的空冷对硬度影响很厉害啊。

snrt2008 发表于 2012-12-7 08:28:07

我们也有这种情况,不好弄得,因为时间长了,工件温度升高中过了相变温度,时间短了,有部分硬度降不下来,频率影响更大
页: [1]
查看完整版本: 渗碳齿轮感应回火硬度下不来