请问贵公司产品的加工流程是什么?以便分析热前处理的情况。
进口材料-外协拉丝-1175度真空淬火-540度1.5H两次回火- 670度40分钟 定型产品-630度40分钟定型产品.顾客要求产品回火马氏体,HRC 49-58 高碳钢控制奥氏体化程度,就是控制后面碳化物大小分播 对呀,淬火温度高,导致颗粒长大,不过你这回火温度也太高了吧,像这样的回火后,你的硬度还能有50HRB吗, 高了·改用多次回火的工艺,还有,你冷却是什么方式?? 东波 发表于 2012-8-15 08:24 static/image/common/back.gif
高了·改用多次回火的工艺,还有,你冷却是什么方式??
真空淬火,氮气急冷. lifaaai 发表于 2012-8-13 20:48 static/image/common/back.gif
对呀,淬火温度高,导致颗粒长大,不过你这回火温度也太高了吧,像这样的回火后,你的硬度还能有50HRB吗,
后面还有两次630-670度回火,最后产品的硬度是53-54HRC 我不太了解这个材料,从金相上看,应该是CP过高造成,碳化物析出。适当降低CP。
即使材料C含量在1.0%用CP0.65%做都没关系。 个人觉得,改进球化退火是解决这个问题的关键 金相照片太小组织看的不太清楚,从两个照片对比1#比2#的组织要细,尤其是碳化物2#的要比1#的大,这是原材料的问题,你可以参照GB/T9943-2008《高速工具钢》的国家标准对你单位购买的原材料进行验收,这样在制定热处理工艺,国标中对原材料的组织和碳化物大小有一定的要求,如果原材料组织不好热处理后的组织肯定也不好。 区别就是碳化物打大小和数量多少 楼主的材料是6542,从手册上看1175也不算高,推荐1200呢。所以,不是淬火温度高了的问题。
碳化物颗粒图2明显比图1的大,给人的感觉图1是500倍,图2是1000倍的差距了。
个人认为,还是淬火前的碳化物颗粒太大造成淬火时晶粒变大、淬火后未溶碳化物颗粒大且不均匀。
适当控制来料碳化物级别应该就可以。
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