pcweiming 发表于 2012-8-17 13:04:24

40Cr材质轴感应淬火并回火,扭力测试后断口为平断断口,请大侠分析下平断原因!~~!~~





RT为断口照片, 表面0.1mm到0.4mm硬度分别为HRC56.13HRC56.18HRC56.17HRC55.98
有效硬化层深度测量至HV500为4.646mm,断裂形态为平断
我司要求硬度HRC55-60HRC 深层4.0-6.0mm,断裂形态为斜段。
不符合要求 ,但是不知道什么原因,求教。
工艺为扫描式感应淬火,回火温度为160度,时间2小时,完成后有150度喷漆30分钟。

WHIHT 发表于 2012-8-17 13:44:32

只有发生屈服时,才能斜断,看以上数据,感应及回火空间有限,只有降低基体硬度了

WHIHT 发表于 2012-8-17 13:45:47

或提高基体硬度。。。。。

pcweiming 发表于 2012-8-18 08:05:10

WHIHT 发表于 2012-8-17 13:45 static/image/common/back.gif
或提高基体硬度。。。。。

裂纹源 在哪里,我看斜断的裂纹源都在边缘处, 这个断口的裂纹源难道在心部?


我有个想法,这个产品的硬度梯度有点缓 ,这个是不是平断的一个原因啊, 我要是提高表面硬度的话会不会不会平断了,
因为我们产品不回火的时候都是斜断的, 如果回火有很大几率平断 。

pcweiming 发表于 2012-8-18 08:22:09

WHIHT 发表于 2012-8-17 13:45 static/image/common/back.gif
或提高基体硬度。。。。。

忘记讲了, 这个产品是大扭角断裂,165度 , 如果斜断的话,一般不会超过150度 。

lxz2233 发表于 2012-8-18 11:31:12

从力学上分析,在扭转载荷下,沿轴线45°方向上,拉应力最大;垂直于轴线方向,切应力最大。
从提供的断口看,边缘5mm左右约呈45°角,是斜断,是拉应力产生的破坏;其余部分是切应力引起的破坏,此部分还可看到切应力产生的塑性流变。
你没提供材料和工件尺寸,从硬度和断口看,应该是碳钢,而不是合金钢。如果照片是1:1的话,心部是淬不上火的。扭转时不太可能出现斜断。因此,这种情况应属正常。
另外,你这个东东是做什么用的,怎么渗这么深的碳。

txljh8 发表于 2012-8-18 11:58:04

lxz2233 发表于 2012-8-18 11:31 static/image/common/back.gif
从力学上分析,在扭转载荷下,沿轴线45°方向上,拉应力最大;垂直于轴线方向,切应力最大。
从提供的断口 ...

工艺为扫描式感应淬火:硬度HRC55-60HRC 深层4.0-6.0mm

pcweiming 发表于 2012-8-20 09:56:12

lxz2233 发表于 2012-8-18 11:31 static/image/common/back.gif
从力学上分析,在扭转载荷下,沿轴线45°方向上,拉应力最大;垂直于轴线方向,切应力最大。
从提供的断口 ...

材质为40Cr   题目上讲了, 淬火为扫描式感应淬火, 深层4.646mm    断裂处直径20.05 mm扭力值2450Nm,断口为平整断口。属于异常断裂。

tyuf87 发表于 2012-8-20 21:39:54

淬火液是不是标准的淬火液体 还有冷却水温度控制的是否合理

pcweiming 发表于 2012-8-25 13:17:46

tyuf87 发表于 2012-8-20 21:39 static/image/common/back.gif
淬火液是不是标准的淬火液体 还有冷却水温度控制的是否合理

淬火液为PAG   浓度 从0(清水)到5%都试过,冷却水温30度 ,这个问题还是解决不了。 有人和我碰到同样问题吗?我认为这个现象不是偶发的,可能很多公司都存在吧。

WHIHT 发表于 2012-8-25 14:23:31

你没屈服,:lol:lol:lol
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