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[讨论] 06Cr13Ni4Mo马氏体不锈钢铸态硬度太高和焊接开裂,退火工艺设计问题

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[LV.1]初来乍到

发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
25届金属材料专业学生从学校毕业马上一年了,现今在铸造厂遇到问题,请各位老哥出山,为晚辈指点迷津,感激不尽

马氏体不锈钢工件壁厚最厚处大概300mm,最薄处35mm,铸造厂锯掉冒口前使用600℃保温软化回火、出炉空冷热处理工艺去除铸造应力。
出现的问题:
1、虽然比铸态好了一点,但还是存在锯冒口难锯的问题;
2、淬火前进行粗加工,发现铸造缺陷后挖坑进行焊补,但是焊补出现开裂,不是焊缝本身开裂,是距离焊缝约10-30mm处开裂,不是单个工件特例,焊接前进行了预热,焊后未保温,焊接处厚度约260mm,焊缝深约10-20mm。
我推测是由于金属组织是回火马氏体塑性太低、焊后不保温、焊前预热范围小多种因素导致焊接冷却后开裂。
现在想法:
焊后不保温以及焊前预热范围小是工人操作,很难保证工人稳定精准执行工艺,没人盯着工人们就会盲目干,提升母材塑性的话工人操作的容错会大大提升,生产顺利进行。
由于06Cr13Ni4Mo的cct曲线非常靠右、淬透性很好,随炉冷却进行完全退火需要时间太长了,只能用等温退火了。
设计工艺:
使用的是台车式炉,炉门前侧上升开启,加热至1050℃保温10小时,随炉冷却,冷却速度应该不到15℃/h,冷至710℃保温15小时使奥氏体完全转变成铁素体,再随炉冷却至590℃,出炉空冷。
这样的工艺是否合理,有可能奥氏体化的温度有些高,应该问题不大,还有等温退火的时候,随炉冷却太慢了,又不敢打开炉门冷却到710℃,各位有什么办法

签到天数: 113 天

[LV.6]常住居民II

发表于 前天 10:37 | 显示全部楼层
这个钢铸态是很硬,为了锯冒口你可以650℃回火,采用缓冷,或着炉冷硬度可以降下来一些,因为这个材料含比较多的镍,共析线差不多就610左右,所以只600回火后是不够的,会有新马氏体生成。
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