11111111111111111111111111111111111111111111
回复 #42 shaod 的帖子
有笔误,应该是冷到底就会裂了。10% NaCl确实快,但是低温油冷慢,所以,低温冷速不够,零件整体硬度不行。用淬火剂是整体加快,因此整体性能提高。你现在淬火剂浓度高,冷速慢,因此,试验结果,整体性能没有提高。将浓度调下来,冷速提高了,零件的整体性能就提高了,应该继续试。还有一个简易方法是,用淬火剂代替油,但是风险较大,特别是不能长期用。可以,用来检验观点。 按楼上的说法,盐水冷后不一定要油冷,浸入三硝水或碱液中,不就能解决问题了!!回复 #44 yan2000531 的帖子
no ,那就用盐水冷透吧,何必要换碱液呢。 本帖最后由 shaod 于 2013-1-9 16:52 编辑11111111111111111111111111111111111111111111 我现在在一家德资企业工作,主要做回转支承的,(母公司资产世界前80位);
他们就能把直径300-400mm的料全淬透(42CrMo较多),国内的不是很理想;
我们公司是他们的一个新的子公司,5月8号开业,不知道他们的技术是不是很好; 本帖最后由 shaod 于 2013-1-9 16:53 编辑
11111111111111111111111111111111111111111111
回复 #47 gaoxiwen 的帖子
期待你的详细介绍.............. 本帖最后由 shaod 于 2013-1-9 16:53 编辑11111111111111111111111111111111111111111111 本帖最后由 shaod 于 2013-1-9 16:53 编辑
:call: gaoxiwen ???
11111111111111111111111111111111111111111111 本帖最后由 shaod 于 2013-1-9 16:53 编辑
11111111111111111111111111111111111111111111
回复 #52 shaod 的帖子
是采用变形后的余热吗?我们40MnBH用的较多,的确淬得较深,晶粒稍粗,组织呈板条分布。但这么400厚的没有也没用过。用介质还是用油呢,咱这里的42CrMo曲轴很多,锻后采用县链炉子整体加热,为保证淬火回火组织级别不得不多花几百元改用42CrMoH,采用PAG介质淬也只是勉强,还常有裂的。不知道你们采用的是不是余热淬火。期待多介绍经验啊! 本帖最后由 shaod 于 2013-1-9 16:53 编辑11111111111111111111111111111111111111111111 锻造余热处理的确是一个发展方向,不过在实际操作上还有一定困难,比如要控制始锻与终锻温度呀,控制淬火时间(温度)呀,都是想起来,说起来不困难但实际操作又很难把握的事
回复 #55 man 的帖子
是呀,咱这里车间全是锻压机,节拍又比较高,采用余热淬火对小的零件比如连杆,避类用的较多,转到热处理车间再回火,但对于曲轴也想过但现场要花很大的资金去改造.而且可能需要用户的认可呢。对40CrH和42CrMoH这类材料是用油还是用PAG好呢。我们的PAG用的有几家,采用10%,糖量计折光数2.5左右。每干一批都得调试和测冷速,光用折光不行。 本帖最后由 shaod 于 2013-1-9 16:54 编辑11111111111111111111111111111111111111111111 没有说太清楚哦------
??????不要灌水呀,
[ 本帖最后由 man 于 2007-5-22 09:22 编辑 ] 原帖由 YK39 于 2007-5-19 21:46 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
没有说太清楚哦--------
哪里? “逆淬火”这个词,是否是从英文资料里直译过来的?如果是的话,可否把该词汇写在这里?有英文说明更好。 本帖最后由 shaod 于 2013-1-9 16:54 编辑
11111111111111111111111111111111111111111111