wwwcrazy999 发表于 2012-9-18 13:07:26

本帖最后由 wwwcrazy999 于 2012-9-18 15:18 编辑

金相检测是为直径52mm的仿形试样,

maike 发表于 2012-9-19 11:31:09

同意做一次高温回火处理,时间不易过长,过长容易造成渗碳层不足。高温回火后再淬火M氏体级别可以降低!

wwwcrazy999 发表于 2012-9-18 12:46:27

渗碳淬火马氏体超标返工工艺如何定

本帖最后由 wwwcrazy999 于 2012-9-18 13:05 编辑

一产品材料是20CrMnMoH,有效硬化层1.8-2.0mm,表面硬度58-60HRC,心部硬度40-43HRC,渗层马氏体≤3级;由于氧探头故障和设备漏水了,第一次按930强渗12h,CP1.15,扩散5h,Cp0.9,降温至850,Cp0.8淬火后,有效硬化层1.2,M3级,心部42HRC;因渗层不足返工920渗碳850淬火,检测有效硬化层1.66,M5.5级,心部44-45HRC。这样的情况要如何定返修工艺。
产品为台阶轴简图http://www.rclbbs.com/data/attachment/album/201209/18/130446r98u4h1cn94eh8mr.jpg

周建国 发表于 2012-9-18 18:16:30

就算返修回去,那么产品的变形量不管了??

孤鸿踏雪 发表于 2012-9-18 16:09:04

    用830℃重新淬火即可得到一定改善。

gaoxiwen 发表于 2012-9-18 15:42:40

马氏体超差点,还是偏离吧
返工有可能变成废品了

wwwcrazy999 发表于 2012-9-18 19:44:02

gaoxiwen 发表于 2012-9-18 15:42 static/image/common/back.gif
马氏体超差点,还是偏离吧
返工有可能变成废品了

是的,变形越大肯定是难免的

wwwcrazy999 发表于 2012-9-18 19:54:36

孤鸿踏雪 发表于 2012-9-18 16:09 static/image/common/back.gif
用830℃重新淬火即可得到一定改善。

感谢您的建议,之前也想过再降温淬火做一次,只是怕也不能做到3级,目前也只能先拿试样再这样一试了

wwwcrazy999 发表于 2012-9-18 19:50:58

周建国 发表于 2012-9-18 18:16 static/image/common/back.gif
就算返修回去,那么产品的变形量不管了??

变形是肯定会大,之前出现过围绕心部硬度返修的状况,渗碳淬火一次,二次淬火两次,变形勉强可以

daguoguoda 发表于 2012-9-19 09:45:35

返工前高温回火,有利于减小变形。
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