为什么我们的调质工件表面要氧化?
我们网带炉加工的工件,淬火所加保护气体有甲醇,煤气,和氮气,生产工艺:870摄氏度X5和860摄氏度X1,时间70分钟,经620摄氏度X4,时间120分钟。回火出来表面有氧化现象,工件成暗红色.回火用氮气做保护气体,工件材质是4140。把设备漏气问题完全排除,工件清洗和不清洗,不加氮气和加氮气的结果都一样,用回火油冷和不用,也是那样。强度等级没有一点问题.但就是表面有氧化现象.到底是什么问题?:L 实验已经做了很多次.没有一次成功的.:'(
因此请教高师,我们的问题在哪里?怎么处理比较好?:handshake 非常感谢各位指导!
[ 本帖最后由 合金钢 于 2007-11-10 06:35 编辑 ] 这主要还是废气没有及时排尽.特别是回火不希望用氨气保护. 有没有考虑材质本身的问题?工艺应该没错 我个人认为是排气出了问题
回复 #1 合金钢 的帖子
为什么不希望用氮气保护呢?可以告诉道理吗?谢谢!回复 #4 stevenxia 的帖子
我们通过测量,排出了排气和漏气的问题.回复 #3 油水混淬 的帖子
我比较赞同你的观点,但是,我们这种材质为什么会出现这样的表面反应呢?请进一步指导,十分感谢! 原帖由 合金钢 于 2007-11-10 06:31 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif我们网带炉加工的工件,淬火所加保护气体有甲醇,煤气,和氮气,生产工艺:870摄氏度X5和860摄氏度X1,时间70分钟,经620摄氏度X4,时间120分钟。回火出来表面有氧化现象,工件成暗红色.回火用氮气做保护气体,工件材质是4140。把设备 ...
你的问题,实际上是没有问题的。[经620摄氏度X4,时间120分钟。回火出来表面有氧化现象,工件成暗红色.回火用氮气做保护气体,]----工件是暗红色,完全正确!
回复 #8 wangqinghua196 的帖子
谢谢!帮主!但是客户根本不接受这样的产品,而且,我们的工件送到别的厂实验,出来结果是OK的,从别的厂淬火,拿回来回火,还是有氧化的问题.到今天的现在为止,各种实验做了无数,但结果仍然是一样:'( :'( :'( :'( .请帮主指点迷津.十分感谢!拜托!:handshake 应该是回火过程中产生的氧化,所以应调整回火时的保护气氛.
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