CrWMn材料的淬火裂纹
图中材料为最普通的CrWMn材料,850淬火,保温约60-70分钟,200左右回火,之后磨床处理后发现裂纹,各位大虾有何见解??? 油里面是否有水,回火时间是否足够 从表面裂纹看,貌是回火不足惹得祸,但不敢肯定.楼主,能否介绍下你的热处理过程? 楼主的产品应该是回火温度偏低,应力消除不完全,加上磨床进刀量过大造成的裂纹。
个人意见,不对之处请指正。 shenfuhai 发表于 2012-10-12 21:22 static/image/common/back.gif
从表面裂纹看,貌是回火不足惹得祸,但不敢肯定.
楼主,能否介绍下你的热处理过程?
工艺就是用850,保温60到70分钟,之后出炉油冷,冷到冒清烟的状态,回火,温度为200上下波动10°吧,回火大约6个多小时吧!我们就是空气炉。敞开式油槽 飞龙在天 发表于 2012-10-12 21:25 static/image/common/back.gif
楼主的产品应该是回火温度偏低,应力消除不完全,加上磨床进刀量过大造成的裂纹。
个人意见,不对之处请指 ...
那么您的建议是多少度回火,又回多长时间呢? xw2011 发表于 2012-10-12 21:13 static/image/common/back.gif
油里面是否有水,回火时间是否足够
如何能测定油槽里是否有水分存在? sky-流星 发表于 2012-10-13 09:10 static/image/common/back.gif
那么您的建议是多少度回火,又回多长时间呢?
楼主你要说一下技术要求和模具有效厚度啊! 应该是回火不到位,像这样大的工件回火时间我们公司保温都要8个小时,并且回火要回还2次以上,因低温回火时间和次数很重要,不像高温回火应力去除的要好。 飞龙在天 发表于 2012-10-13 16:17 static/image/common/back.gif
楼主你要说一下技术要求和模具有效厚度啊!
n 58-62HRC,有效厚度大约60 sky-流星 发表于 2012-10-13 09:11如何能测定油槽里是否有水分存在?
如果油槽里有水应该在最底层,你是否把工件放到了底层。 本帖最后由 wangqinghua196 于 2012-10-14 11:53 编辑
sky-流星 发表于 2012-10-13 17:55 static/image/common/back.gif
n 58-62HRC,有效厚度大约60
老朋友:
我这几天好像连续看到您公司热处理开裂事件,很可惜。
至于CrWMn这个材料热处理开裂大多是锻造或材料惹的祸。这里多说一句:低淬透性钢开裂大多是设计者惹的祸!往往不是热处理的错!
做热处理的人一定要知道材料特点以及热处理之前的来料检验。此件是网状碳化物的可能性很大。是热处理之前没有消除,或锻造没有合理冷却。
如果如此,这是谁之过呢?
热处理要注意系统工程。
请批评、指正! 淬火工艺存在问题。。。。。 几次回火?回火时间多长? 孤鸿踏雪 发表于 2012-10-14 13:44 static/image/common/back.gif
几次回火?回火时间多长?
就回了一次,大约不到8个小时 热处理技师 发表于 2012-10-14 12:03 static/image/common/back.gif
淬火工艺存在问题。。。。。
如果存在问题,那么您可否推荐个工艺? 入炉做防护没有?是不是表面脱碳了引起的? 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-10-16 07:43 编辑
sky-流星 发表于 2012-10-14 17:37 static/image/common/back.gif
就回了一次,大约不到8个小时
个人觉得,有选材不当的因素作用,其次,回火不充分是一定的。因为工件厚大,回火温度低,在这样的前提下,仅仅经过一次8h的低温回火是远远不够的。 做一次去应力退火看看。个人觉的应力太大,导致淬活开裂。 sky-流星 发表于 2012-10-13 17:55 static/image/common/back.gif
n 58-62HRC,有效厚度大约60
热处理工艺问题,必须改进。磨削进给量可能偏大。
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