小型台车式电阻炉 120KW的没有碳势 880出来 热水时是850度
本帖最后由 rclch27 于 2012-11-9 09:45 编辑
看完楼上的讨论:现在的结论是材料没有问题、装炉方式没有问题、设备没有问题(密封性和热电偶的准确性)、工件入水的温度没有问题。那么也许是冷却方面出了问题,检查淬火介质,或者试淬水。看能找出原因否....
个人认为,12mm厚的工件880保温1h时间有点长,空气炉中导致表面脱碳,入水温度没有问题,还有台车式炉,装炉方式很重要,我记得以前师傅说的,越乱越好,不要有规则的堆放。有条件的话,做个金相看看,应该能找出问题,晶粒粗大?表面脱碳情况?淬火后组织....
觉得是保温过长,再加上出炉后导致脱碳,建议磨深点
台车电阻炉,密封性差,无保护措施 ,过度氧化和脱碳的可能性比较大。如果淬火温度和泠却都没问题,最好将工件两平面分别表面铣去1mm,再打硬度,才能反映真实的硬度。如果还低了,可能就是出在淬火冷却上。
硬度计有没有问题,标准块上校一下。
850淬水,硬度就会上去的
材料没问题,搅拌没有,有循环每小时的流量是25吨
材料对吗?冷却搅拌够不够?
嗯,谢谢各位的良策:)
有结果告诉大家一下。
tom 发表于 2012-11-8 10:47 static/image/common/back.gif
这种可能性较大,出炉降温比较厉害。
兄台,看一下金相组织就能够明白。
有结果,让大家共亨一下啊!
检查以下金相组织,校一下热电偶(测温装置)
jackson 发表于 2012-11-8 10:07 static/image/common/back.gif
如果成份也对,表面也没有氧化层,以及装料也没有问题。
那就有可能没有及时进行淬火,即工件已经冷到一定 ...
这种可能性较大,出炉降温比较厉害。
jackson 发表于 2012-11-8 09:57 static/image/common/back.gif
是不是工件装得太密,或者说紧贴在一起装的,结果没有到指定的温度啊?
没有,装了三件,件不大 1米长不到管状型的
如果成份也对,表面也没有氧化层,以及装料也没有问题。
那就有可能没有及时进行淬火,即工件已经冷到一定的温度再去淬火了。 相当于做了一次退火。
我猜的,不当之处,请包含。
是不是工件装得太密,或者说紧贴在一起装的,结果没有到指定的温度啊?
不好意思,各位高工!昨天一天去工博会逛了一圈,没及时看到各位的回帖!感谢各位都在下的帮助!材料是没有问题的,打硬度也没有问题 感谢各位的指导建议
堆起来混装的吧?可以随其他工件做一个实验,下水试试看,然后磨的深一点,再淬不上,估计就是混料了。
12mm !880度1小时,?时间太长了,减半。 :(