1.见到了用酒精、煤油作渗剂的工艺了
2.估计井式炉功率、装炉量都不大;只要调整一下滴量,渗碳2.5--3个小时左右,渗碳层可达到0.8到1.2mm。
能做到保证质量降低量成本
3.建议:
①装炉升温期:升温1.5小时到温930℃,再保温30分钟,期间只滴酒精, 80—100 滴/每分钟,或按你领导的工艺进行
②碳势调整与渗碳期:930℃ ×3—3.5小时 期间 酒精 180滴/每分钟, 煤油 180滴/每分钟 ,火焰高度 400mm 左右 控制试棒渗碳层深度 1.00mm
③降温期: 降温至830--850℃出炉淬火 期间酒精 80--100滴/每分钟
供参考
这个材料不降温直接淬火马氏体级别不好控制。 本帖最后由 wya-8 于 2012-12-20 07:50 编辑
"近来领导给我井式炉制定新的热处理工艺,装货进炉升温大约1.5小时到温930度,期间酒精为180滴每分钟,逐渐调整煤油为60到180滴每分钟,930到温后酒精调整到60滴每分钟,煤油为180滴每分钟,渗碳5.5到6个小时直接出炉,产品要求60到65HRC,渗碳层要求为0.8到1.2MM"
"我准备试试看,前期升温为酒精180滴每分钟,到温后调整为120滴每分钟,煤油150滴每分钟-40分钟后。酒精不变,煤油调整到180滴每分钟,强渗3.5小时后,扩散降温1个小时,860出炉,因为我们做的外经有50MM那么大"
我的看法:你可以按你的新工艺试试,也可以按领导的新工艺试试。试验后你会立刻发现新工艺的优缺点。我不了解你们的现场生产实际情况,作为一个老工艺员,我认为: 领导的新工艺是对的!是符合渗碳理论与实际操作的,是能保证产品质量,节省成本的!
我深信,“随着渗碳理论与实践的加深,你慢慢会体会到新工艺是符合实际情况的最优秀的工艺。
PS: 渗碳时间不用5-6小时;高温出炉可进行降温淬火。
good luck! 昨天试了一下我的自己更改的,现在在测试渗碳层!晚上就会有结果了! 0.80~1.20mm渗碳层,强渗后没有扩散又没有降温就930℃淬火。1.金相组织会超标,2.变形最会增大。 现在自己做的新工艺,变形量在10%左右。一般变形的都在30个丝,很好校直的!谢谢《wya-8》前辈的指点!
下一步估计那个校直工马上就要失业!哎,我这样做人是不是不厚道啊!大家也都是为了吃一口饭的
领导给我们制定的井式炉渗碳淬火工艺
本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2012-12-19 09:12 编辑近来领导没事,给我井式炉制定新的热处理工艺!装货进炉升温大约1.5小时到温930度!期间酒精为180滴每分钟,逐渐调整煤油为60到180滴每分钟!930到温后酒精调整到60滴每分钟,煤油为180滴每分钟!渗碳5.5到6个小时直接出炉!!!!产品要求60到65HRC,渗碳层要求为0.8到1.2MM!说是要加强硬度和渗碳层控制!我们以前的工艺装货进炉!开始就滴甲醇180滴每分钟,待炉温整体升至870后开始滴煤油60到180滴每分钟直到升温到930度。将酒精调整到60滴每分钟煤油调整到150/180滴每分钟!渗碳3.5到4个小时后,扩散1个小时到1.5小时。其间酒精调整到80滴每分钟,煤油调整到40滴每分钟!降温到880方可出炉!我们做的材料为20Cr.我现在都估计我们领导那里有问题了!不过还是想请教高工们,领导这样制定的有什么弊端,还有我们之前的工艺那里还有可以改进的地方!
肖松祥 发表于 2012-12-19 22:41 static/image/common/back.gif
基本上,我们是不听他的!!因为他的亲戚是我们新招来的校直工!不搞出点变形来,人家也要生活的嘛!
搞的变形太大,估计领导的亲戚校直会校哭的!
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