同意。。。。。。。。。
在现有条件下,最好的方法是增加搅拌速度
比如快搅拌从1500HZ调到2000HZ,
当然配合慢搅拌速度提升,冷却时间延长,
不要使用过高的油温
热处理小字辈 发表于 2013-1-22 17:56 static/image/common/back.gif
如果可能的话淬水,其它没作用!
你简直是疯了
直接报废,还不如楼主的那种不合格呢 建议让淬火油的厂家检查一下KR218快速淬火油的运动粘度以及淬火油的老化程度,淬火油的老化也会出现以上现象。 gaoxiwen 发表于 2013-1-22 17:36 static/image/common/back.gif
在现有条件下,最好的方法是增加搅拌速度
比如快搅拌从1500HZ调到2000HZ,
当然配合慢搅拌速度提升,冷 ...
如果可能的话淬水,其它没作用!:lol 对这个熔炼炉次材质制成的的零件,既然不能换材料,只能换更快冷速的淬火剂了,别的方法挪腾的空间有限。 只要心部不出现F,心部硬度主要和材料的淬透性有关, 热处理小字辈 发表于 2013-1-21 21:13 static/image/common/back.gif
渗碳件二次淬火不会提高心部硬度,相反会降低心部硬度!
同意。。。。。。。。。 @工程师@ 发表于 2013-1-16 16:09 static/image/common/back.gif
个人愚见可以把淬火温度提高到860-880 延长冷却时间
提高到870用多用炉试了,还会不行 three_yjl 发表于 2013-1-17 15:26 static/image/common/back.gif
由于现有加热设备、淬火油都不可变更,且做了“提升温度”以及“延长冷却时间”的努力都达不到效果,那么就 ...
毛坯之前是等温正火的。
我们用的是爱协林的推盘炉,925°渗碳 @工程师@ 发表于 2013-1-20 10:00 static/image/common/back.gif
那就是材料的微量元素有问题也就是从组织状态上去看看 是不是正火后有魏氏体
经过渗碳淬火后魏氏体不会存在了吧?
tom 发表于 2013-1-21 14:15 static/image/common/back.gif
请教:二次淬火提高心部硬度的机理是什么?
而淬火主要是细化心部晶粒 123611 发表于 2013-1-21 20:32 static/image/common/back.gif
而淬火主要是细化心部晶粒
二次淬火主要是细化心部晶粒 123611 发表于 2013-1-21 20:33 static/image/common/back.gif
二次淬火主要是细化心部晶粒
渗碳件二次淬火不会提高心部硬度,相反会降低心部硬度! 你实际上知道问题发生的原因,难道还不知道如何解决吗?
一般来说汽车厂进材料的量都很大,等这批用完后,下次进材料之前先化验化学成分,或直接进代H的。
你已经在用快油,除了将搅拌速度开到最大,或适当提高淬火温度,其他真的没有太好的办法。
如何提升20CrMnTi扇齿心部硬度
各位好,我们生产的汽车扇形齿轴,要求齿心部硬度33-48,现在总是达不到,只有29-31.产品示意图如下,我们用的是KR218快速淬火油,请问大家有什么解决的办法。
经过光谱分析,材质合格。只是C,Mn元素在下限。 amn727 发表于 2013-1-16 15:53 static/image/common/back.gif
你实际上知道问题发生的原因,难道还不知道如何解决吗?
一般来说汽车厂进材料的量都很大,等这批用完后, ...
我们将淬火温度从840提高到850,对心部硬度没有作用。将快速搅拌的时间提高到6分钟,也没有效果。 采用保证淬透性钢材,提高末端淬透性要求。还有2楼的建议 装炉量少点,更换冷却介质。 个人愚见可以把淬火温度提高到860-880 延长冷却时间 赞同2、4楼建议,除了提高淬火温度、加快搅拌外,根本的解决办法就是控制原材料的淬透性和含碳量。
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