提高一下回火温度吧。对了,硬度没打吗? 可查一下金相织侧面看一下调质效果。 本帖最后由 wuyufeng 于 2013-2-27 10:52 编辑
尚贺军 发表于 2013-2-26 09:04 static/image/common/back.gif
提高一下回火温度吧。对了,硬度没打吗?
硬度打了,在HRC28-35之间。
再回火一次,调高下温度是吧? 调质工艺不是很好,性能肯定达不到。
ZG40Mn2热处理,拉伸试验数据见下,各位帮忙分析下!急~~
本帖最后由 wuyufeng 于 2013-2-25 11:18 编辑我厂的轮毂材料为ZG40Mn2,有效厚度30-40mm,要求调质HRC28-35,现在我们铸造后进行正火+回火,粗车后进行调质处理,工艺参数及试验数据见下:
正火:860℃保2小时,空冷,回火:600℃保2小时20分钟,空冷。
淬火:850℃保2小时,油冷,回火:540℃保2小时30分钟,油冷。
试验拉伸数据:抗拉强度1039Mpa。屈服972Mpa,伸长率10.3%,收缩率14%。
标准是:依次是835,685,13%,45%。收缩相差太多了。。。
请各位帮忙分析下~~~~
热处理设备是:RJJ-75-9,RJJ-90-9,井式电阻炉,油是N32油。 你这调质到Q65至Q70间,明显和硬度对不住啊。。。一般Q65-Q70,你按HB250来试试,580回火试试。。。。 仅从拉伸数据来看,抗拉和屈服都还有很大的下降空间哦!1、降低产品回火后硬度(达至下限),使抗拉和屈服下降,延伸率和收缩率自然就升起来了!;P2、缩短产品在炉内的保温时间,使产品心部不要淬透,表面硬度达到要求(前提是工艺没有心部硬度要求的情况下),心部硬度低于工艺要求最下限。应该可以解决你说的问题!做之前最好先边缘和中心都切样看看硬度和组织就好下判定了!根据你的产品---轮毂,个人认为是无须淬透的!!! 本帖最后由 wuyufeng 于 2013-3-17 13:48 编辑
尚贺军 发表于 2013-2-26 09:04 static/image/common/back.gif
提高一下回火温度吧。对了,硬度没打吗?
调质的回火温度提高了,且正火+回火机械性能都符合标准;
调质:850度淬火+580度回火,抗拉950、屈服820、伸长率12%、收缩率20%,请大家帮我分析下,到底是什么原因,怎么改进工艺?硬度也打了在HRC26-28之间,已经最低了。 没有人回答吗,现在我想进行退火+调质的试验了! 最新的调质性能为抗拉927Mpa、屈服782Mpa、伸长13.33%、收缩34.72%。工艺为完全退火+调质。收缩率还是不行。 lzd3222 发表于 2013-3-23 11:17 static/image/common/back.gif
请问是本体取样还是浇铸的标准试样?
工件取样和标准试棒做机械性能差不多。。。 请问是本体取样还是浇铸的标准试样? 本帖最后由 lzd3222 于 2013-3-23 11:19 编辑
铸件的取样位置不同,获得的性能差别很大的。 再提高回火温度吧
做一下金相看看夹杂物是否超标。 本帖最后由 wuyufeng 于 2013-3-25 09:59 编辑
rclgy 发表于 2013-3-25 09:53 static/image/common/back.gif
如果结构不是很复杂你可以试试水淬油冷,或者降低淬火温度,用820试一下!
能说下这中方法的具体影响吗? 如果结构不是很复杂你可以试试水淬油冷,或者降低淬火温度,用820试一下! 还请各位高工不吝赐教,最新做出的机械性能结果是927Mpa、780Mpa、13.3%、34.7%,还差一点了,我已经想不出更好的工艺方法了。 尚贺军 发表于 2013-3-25 16:59 static/image/common/back.gif
再提高回火温度吧
硬度已经很低了,HRC28-29,再提高回火温度硬度还会降低吧,要求是HRC28-35.
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