60钢退火问题,急
碰见60钢退火问题:60钢2.02厚度利用强对流式罩式炉,一炉10吨左右,最初升温至715度开始保温15个小时然后随罩降温至550度水冷+风冷 保护气体为氨分解出来的氢气和氮气,出炉后实测硬度在HV155~165,但抗拉出现较大变化,有几炉抗拉为520左右,交客户冲压无问题,后道热处理也无问题。有几炉抗拉为600+,材料明显脆化,基本无冲压性能90度折弯开裂,180度直接断裂。改变工艺后升温至680度保温16小时后随罩降温至90度左右出炉,用风扇吹至常温,实测硬度为HV150~170,抗拉为525~560,交于客户冲压完好,90度,180度折弯无开裂。但客户经过后道热处理发现硬度无法达到处理要求,客户要求HRC52以上,现为HRC25.
(在改变工艺的这一炉发生这一情况在刚开始保温时氨分解炉坏了,故直接用氮气作为保护气体),请教各位高工,这个到底是什么原因造成的。在此谢谢了! 这个硬度确实是太低了做个金相看一下吧 个人观点仅供参考,是不是你退火时间太长,表面脱碳造成硬度过低。60#钢淬火硬度为25HRC肯定有问题。建议材料做金相分析下。如果没有脱碳的话,就是淬火有问题。
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