Moonlight_WZL 发表于 2014-1-9 16:43:52

产品芯部未溶铁素体

现公司有一炉产品,材质SCM415,做渗碳处理,产品有效厚度为4mm左右,客户金相要求芯部无明显大量铁素体组织,产品均温890℃时间1H左右,现产品做出来结果如下:淬火送检3#位置芯部有明显大量未溶F(同一个淬火样切下其他三个部位芯部无明显大量F,在客户要求内),低温回火后在3#位置附近各取了5pcs、其它8点位置各取1pcs送检,结果芯部都无明显大量F。
现已检查了设备状况,无设备故障发生,检测了生产工艺曲线,也无异常,TUS和SAT检测(空炉和满载各一次)温差在±8℃以内,完全满足AMS2750E、CQI-9要求,对原材料进行了成分和金相分析都没有问题,产品是量产品,很稳定的工艺,已经做了好几年,之前一直都没有问题,大家有没有什么好的建议来判断异常原因呢?

jary001 发表于 2014-1-9 21:27:14

你所说的3#是在做九点试验时的3#位置吗?无明显的F?F的等级是要按照评级图来判断的。

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-9 21:32:14

jary001 发表于 2014-1-9 21:27 static/image/common/back.gif
你所说的3#是在做九点试验时的3#位置吗?无明显的F?F的等级是要按照评级图来判断的。

是的 芯部F 客户的要求是在400X下无明显块状的,如果是小片状很少量的客户可以放行。。。

jary001 发表于 2014-1-9 21:44:41

延长保温时间试下,你的淬火温度是多少,看下能否提高?出现现在的问题可能是这一批材料均匀性稍差点。

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-9 22:51:25

jary001 发表于 2014-1-9 21:44 static/image/common/back.gif
延长保温时间试下,你的淬火温度是多少,看下能否提高?出现现在的问题可能是这一批材料均匀性稍差点。

淬火温度860℃,一开始的均温温度和时间已经是在客户批准的CP最高限度了,无法再提高了。
而且是4mm厚的零件,890℃*1H应该足够了。。。

jary001 发表于 2014-1-9 23:00:04

那在从装炉量上想想办法,你们用的是什么淬火介质?提高搅拌速度。

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-10 10:59:27

jary001 发表于 2014-1-9 23:00 static/image/common/back.gif
那在从装炉量上想想办法,你们用的是什么淬火介质?提高搅拌速度。

量产品 装料量定死了 之前一直没有问题的
芯部未溶F和淬火介质、搅拌频率关系不大吧。。。

bwg11 发表于 2014-1-11 22:29:24

可能你的零件太薄了,出炉后淬火钱温降较快,导致铁素体析出。

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-13 21:48:01

bwg11 发表于 2014-1-11 22:29 static/image/common/back.gif
可能你的零件太薄了,出炉后淬火钱温降较快,导致铁素体析出。

金相已经分析讨论过了,应该没有错
是未溶铁素体,不是析出铁素体。。。

bwg11 发表于 2014-1-14 08:46:31

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-13 21:48 static/image/common/back.gif
金相已经分析讨论过了,应该没有错
是未溶铁素体,不是析出铁素体。。。

能否拍几张金相照片看一下?

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-14 15:34:35

400X-淬火芯部金相照片

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-14 15:35:47

bwg11 发表于 2014-1-14 08:46 static/image/common/back.gif
能否拍几张金相照片看一下?

已上传金相照片,11楼位置。。。

鹏沙利文 发表于 2014-1-14 23:00:48

原材料有成分偏析吧,炉温均匀性呢

bwg11 发表于 2014-1-14 23:34:27

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-14 15:35 static/image/common/back.gif
已上传金相照片,11楼位置。。。

如何能看出示未熔铁素体呢?

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-15 09:15:20

鹏沙利文 发表于 2014-1-14 23:00 static/image/common/back.gif
原材料有成分偏析吧,炉温均匀性呢

看来你没有好好看帖子,不过现在的确在往原材料成分偏析方面入手。

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-15 09:18:36

bwg11 发表于 2014-1-14 08:46 static/image/common/back.gif
能否拍几张金相照片看一下?

嘿 要不你来说说你的观点吧。。。
该炉次淬火转移时间为30s左右,与以往该产品正常淬火转移时间大致相同。

长三角热处理 发表于 2014-1-15 10:31:29

楼主应该考虑一下你的装炉方式?是叠加的吗?

bwg11 发表于 2014-1-15 11:46:49

Moonlight_WZL 发表于 2014-1-15 09:18 static/image/common/back.gif
嘿 要不你来说说你的观点吧。。。
该炉次淬火转移时间为30s左右,与以往该产品正常淬火转移时间大致相同 ...

你所说的3号位是靠炉门的左上角还是右上角?

junjingli123 发表于 2014-1-15 12:13:48

你们抽检试样是随机的吗?应该不是每一炉都九点吧,3#位置可能以前也有问题,只是没有抽检到,看你提供的金相组织,铁素体有沿晶界析出的现象,所以应该还是淬火时出现的,很可能工件太小,淬火转移过程中温度降低,沿晶界析出铁素体

agen1986 发表于 2014-1-15 13:04:22

19楼正解,30S貌似太长了
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