求教50Mn轴承滚道感应淬火硬化层深度问题
50Mn1米2大小的滚道中频感应淬火,经过多次实验,深度也就在2~3mm厚,但表面硬度达到60HRC。频率在4500左右,PAG淬火剂浓度在4%,功率在30~35kw(带预热),温度都达到了1000以上温度了,可硬化深度还是不够,这是啥原因 最后一次实验达到深度要求,可是接下来正式生产是却裂了一批,中间只有一件没裂,是不是温度过高导致的? 降低频率吧!楼主 中频做的深一些! 我什么不把你的要求说出来? leekeychen 发表于 2014-3-8 14:06 static/image/common/back.gif
降低频率吧!楼主
目前降不了频率,能否在其他方面改进? 不再回头 发表于 2014-3-8 14:27 static/image/common/back.gif
我什么不把你的要求说出来?
要求硬化层深度达到4mm以上,请问能否在不变频的情况下,增加深度 这么深的硬化层—— leekeychen 发表于 2014-3-8 16:30 static/image/common/back.gif
这么深的硬化层——
没办法,要求就是这样的。。。。。 按照我们实验,他们制定工艺,现在裂了一批,中间就一件好的,温度达到1000度以上了,我认为是温度过高导致的,可那些不懂的领导们认为是我们操作原因导致的,求解是否是我们操作原因??? 注意3个1点
温度降1点淬火液浓度高一点,出水温度高一点
你就做好了 不再回头 发表于 2014-3-8 17:53 static/image/common/back.gif
注意3个1点
温度降1点淬火液浓度高一点,出水温度高一点
那速度多少才合适呢,目前是120mm/min
愿不愿意来我们这里培训培训?专业做回转支承二三十年了 我愿意接受培训,不知道你有什么要求,电话15173231019 那就降低转速,你看看可以不 qjh6958005 发表于 2014-3-11 21:11 static/image/common/back.gif
那就降低转速,你看看可以不
实验时降低过,效果不好 为什么不从你的感应器上面着手?
频率不能改变,淬硬层深度不够,说明你的透热深度不足,工件便面加热后与喷淬有一个时间差,适当加大该时间差,淬硬层会加深。但是程度需要实际操作来把握。
如果搞不定,找专业人士重新设计感应器。 降低功率,减慢速度,试试看 1、回转支承滚道淬火相对齿部淬火,难度小得多,你的设备功率够吗?
2、增加一个预热感应器;
3、要考虑对齿形尺寸的影响;
4、软带的形状和宽度控制。 从你的描述所说,频率不低,我们做的频率5300,但你的加热温度太高,50Mn对热敏感性很强,很容易出现过热,淬火液浓度再高些,大约7%左右,至于深度浅,再研究一下你的感应器吧,还有耦合间隙等方面
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