JOYO 发表于 2014-6-5 21:58:38

调质前的组织如何? 有正火工序吗?

dhzhou888 发表于 2014-6-6 02:58:46

因素有不少,预先热处理重要,调质后的游离铁素体是几级?

愿灵泉 发表于 2014-6-6 09:04:39

wudahuzi 发表于 2014-6-3 21:08 static/image/common/back.gif
氮化前都是调质处理,工序是调质-机加-去应力-磨平面到3μm-氮化,氮化后变形就15μm了,氮化是装炉是吊装, ...

氮化前5um,氮化后15um?是um吗?那变形不大啊

来自:iOS客户端

888888 发表于 2014-6-6 10:41:52

hnhxslr 发表于 2014-6-5 14:19 static/image/common/back.gif
不超过0.01mm你们,够厉害的,介绍介绍你们的工艺经验

锻或轧调质后车加工-清洗-吊装530度渗氮后油冷-回火-精磨

hnhxslr 发表于 2014-6-6 14:20:20

888888 发表于 2014-6-6 10:41 static/image/common/back.gif
锻或轧调质后车加工-清洗-吊装530度渗氮后油冷-回火-精磨

精磨后变形不超过0.01mm,还是氮化后变形不超过0.01mm呢,要是氮化后那真的很厉害了

热火 发表于 2014-6-6 19:50:23

hnhxslr 发表于 2014-6-6 14:20 static/image/common/back.gif
精磨后变形不超过0.01mm,还是氮化后变形不超过0.01mm呢,要是氮化后那真的很厉害了

还有要求做到8um之内的

888888 发表于 2014-6-7 14:01:44

hnhxslr 发表于 2014-6-6 14:20 static/image/common/back.gif
精磨后变形不超过0.01mm,还是氮化后变形不超过0.01mm呢,要是氮化后那真的很厉害了

我说的是氮化后,我们的产品都是以微米控制的。

hnhxslr 发表于 2014-6-7 14:04:25

热火 发表于 2014-6-6 19:50 static/image/common/back.gif
还有要求做到8um之内的

那要氮化后磨削保证了      

liusx0900766 发表于 2014-6-8 21:52:26

一般热处理后再进行一道精加工,渗层尺寸考虑后续机加工余量,这样做出来产品很好,变形也好好控制,但必须有变形控制要求,不然精加工成本会很高。只能说这些了!

wudahuzi 发表于 2014-6-9 22:47:07

不好意思大家,弄错了一个小数点,是15丝,150um,要是15um就没问题了

愿灵泉 发表于 2014-6-10 07:18:01

wudahuzi 发表于6 天前 static/image/common/back.gif
回火温度600,已经能够有去应力处理了...

类似的零件,我们氮化前在1.5丝以内,氮化后平面度在5丝以内

wudahuzi 发表于 2014-6-10 19:32:40

愿灵泉 发表于 2014-6-10 07:18 static/image/common/back.gif
类似的零件,我们氮化前在1.5丝以内,氮化后平面度在5丝以内

能说下控制要点么   多谢了   这方面我们做了太多试验   都没效果   

热火 发表于 2014-6-13 13:08:49

hnhxslr 发表于 2014-6-7 14:04 static/image/common/back.gif
那要氮化后磨削保证了

不磨削要求高的氮化后就达到8个微米以内
不高的要求在2-3丝

hnhxslr 发表于 2014-6-13 13:48:14

热火 发表于 2014-6-13 13:08 static/image/common/back.gif
不磨削要求高的氮化后就达到8个微米以内
不高的要求在2-3丝

可以说说你的工件尺寸吗,简图最好,学习学习!

taorbshi 发表于 2014-6-13 23:10:55

请问楼主您所说的变形超差是指平面度吧?就楼主的这个零件和材料来看,理论上讲氮化是可以控制在0.1mm以内。影响变形的因素是什么?这一点搞清楚,一切解决。固有因素可以排除,即可以做到。过程因素太多且复杂,这是热处理问题较难解决原因。回到楼主的问题,只能给楼主一个结论:可以做到。
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