氮化前都是调质处理,工序是调质-机加-去应力-磨平面到3μm-氮化,氮化后变形就15μm了,氮化是装炉是吊装, ...
氮化前5um,氮化后15um?是um吗?那变形不大啊
来自:iOS客户端 hnhxslr 发表于 2014-6-5 14:19 static/image/common/back.gif
不超过0.01mm你们,够厉害的,介绍介绍你们的工艺经验
锻或轧调质后车加工-清洗-吊装530度渗氮后油冷-回火-精磨 888888 发表于 2014-6-6 10:41 static/image/common/back.gif
锻或轧调质后车加工-清洗-吊装530度渗氮后油冷-回火-精磨
精磨后变形不超过0.01mm,还是氮化后变形不超过0.01mm呢,要是氮化后那真的很厉害了 hnhxslr 发表于 2014-6-6 14:20 static/image/common/back.gif
精磨后变形不超过0.01mm,还是氮化后变形不超过0.01mm呢,要是氮化后那真的很厉害了
还有要求做到8um之内的 hnhxslr 发表于 2014-6-6 14:20 static/image/common/back.gif
精磨后变形不超过0.01mm,还是氮化后变形不超过0.01mm呢,要是氮化后那真的很厉害了
我说的是氮化后,我们的产品都是以微米控制的。 热火 发表于 2014-6-6 19:50 static/image/common/back.gif
还有要求做到8um之内的
那要氮化后磨削保证了 一般热处理后再进行一道精加工,渗层尺寸考虑后续机加工余量,这样做出来产品很好,变形也好好控制,但必须有变形控制要求,不然精加工成本会很高。只能说这些了! 不好意思大家,弄错了一个小数点,是15丝,150um,要是15um就没问题了 wudahuzi 发表于6 天前 static/image/common/back.gif
回火温度600,已经能够有去应力处理了...
类似的零件,我们氮化前在1.5丝以内,氮化后平面度在5丝以内 愿灵泉 发表于 2014-6-10 07:18 static/image/common/back.gif
类似的零件,我们氮化前在1.5丝以内,氮化后平面度在5丝以内
能说下控制要点么 多谢了 这方面我们做了太多试验 都没效果 hnhxslr 发表于 2014-6-7 14:04 static/image/common/back.gif
那要氮化后磨削保证了
不磨削要求高的氮化后就达到8个微米以内
不高的要求在2-3丝 热火 发表于 2014-6-13 13:08 static/image/common/back.gif
不磨削要求高的氮化后就达到8个微米以内
不高的要求在2-3丝
可以说说你的工件尺寸吗,简图最好,学习学习! 请问楼主您所说的变形超差是指平面度吧?就楼主的这个零件和材料来看,理论上讲氮化是可以控制在0.1mm以内。影响变形的因素是什么?这一点搞清楚,一切解决。固有因素可以排除,即可以做到。过程因素太多且复杂,这是热处理问题较难解决原因。回到楼主的问题,只能给楼主一个结论:可以做到。
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