求学者 发表于 2015-1-29 11:04:05

检查一下原材料的化学成分及低倍分析,如果没有发现问题再看看金相组织。

leekeychen 发表于 2015-1-29 13:13:00

内应力过大,建议调质后进行机加工

lixinyu 发表于 2015-1-29 15:04:52

leekeychen 发表于 2015-1-29 13:13
内应力过大,建议调质后进行机加工

这种产品是调质后进行的机加工。

lixinyu 发表于 2015-1-29 15:06:50

求学者 发表于 2015-1-29 11:04
检查一下原材料的化学成分及低倍分析,如果没有发现问题再看看金相组织。

原材料DS类夹杂物超标啦,但是断裂件里只有30%是夹杂物超标,其余的夹杂物正常。

华海 发表于 2015-1-30 09:09:28

    端部机加工----余量小?

间奏曲 发表于 2015-1-30 14:13:09

看看是否接近临界淬透尺寸。这也是导致开裂的原因之一。

求学者 发表于 2015-1-30 14:41:45

lixinyu 发表于 2015-1-29 15:06
原材料DS类夹杂物超标啦,但是断裂件里只有30%是夹杂物超标,其余的夹杂物正常。

低倍分析有没有发现偏析?

lixinyu 发表于 2015-1-30 14:48:53

间奏曲 发表于 2015-1-30 14:13
看看是否接近临界淬透尺寸。这也是导致开裂的原因之一。

嗯,这一点值得考虑,不过我们是成型工艺,其余相同壁厚的产品未出现此类现象。

lixinyu 发表于 2015-1-30 14:51:13

求学者 发表于 2015-1-30 14:41
低倍分析有没有发现偏析?

按金相观察局部夹杂物较多,是不是属于区域偏析呀?

热处理老马 发表于 2015-1-30 15:12:38

应该是材料问题,工艺也不完全,处理顺序纠正一下,改善一下工艺,建议820度淬火

lixinyu 发表于 2015-1-31 08:10:51

热处理老马 发表于 2015-1-30 15:12
应该是材料问题,工艺也不完全,处理顺序纠正一下,改善一下工艺,建议820度淬火

原料---淬火850度-----570回火----精加工-----磷化------成品

wangguangeer 发表于 2015-1-31 10:41:54

如果原材料有初始裂纹会有脱碳的,看一下裂纹形态,在做判断;感觉像原材料导致的淬火裂纹;

lixinyu 发表于 2015-1-31 10:48:36

wangguangeer 发表于 2015-1-31 10:41
如果原材料有初始裂纹会有脱碳的,看一下裂纹形态,在做判断;感觉像原材料导致的淬火裂纹;

裂纹尾部尖细状,且周围没有脱碳,初步怀疑为淬火裂纹,但我们按这个工艺干了N年了,头一次出这样的事故。怀疑两点1原料成分存在问题、2使用有问题。

wangguangeer 发表于 2015-1-31 10:51:12

原材料进厂做原材料评价吗?建议看看裂纹附件的带状组织;看一下裂纹附件有无夹杂物存在;

lixinyu 发表于 2015-1-31 15:42:59

本帖最后由 lixinyu 于 2015-1-31 15:46 编辑

wangguangeer 发表于 2015-1-31 10:51
原材料进厂做原材料评价吗?建议看看裂纹附件的带状组织;看一下裂纹附件有无夹杂物存在;

嗯,进厂金相及力学性能检测,您是秦皇岛燕山大学毕业的?

leekeychen 发表于 2015-1-31 16:09:30

如果是这一次的,那说明材料可能有问题,如果是试验,那么工艺还可以再调整

lixinyu 发表于 2015-2-1 11:01:27

leekeychen 发表于 2015-1-31 16:09
如果是这一次的,那说明材料可能有问题,如果是试验,那么工艺还可以再调整

有理。。。。。。。。。。。。。。。。

wufajun 发表于 2015-2-1 22:21:59

用油淬和水淬得到同样级别的组织和硬度,油淬工艺的回火温度低,则残余应力比较大,机加工时导致应力集中而开裂。个人觉得是回火不充分。

lixinyu 发表于 2015-2-2 08:09:15

wufajun 发表于 2015-2-1 22:21
用油淬和水淬得到同样级别的组织和硬度,油淬工艺的回火温度低,则残余应力比较大,机加工时导致应力集中而 ...

可是产品只有5mm厚,水淬风险更高。
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查看完整版本: 求高手帮助。。。。。。