软氮化产品硬度超高,怎么降低硬度?
用A3材料冷冲压的制动轮,要求软氮化处理350~450HV,颜色为白色.570℃软氮化后硬度太高,最高的有700HV0.1,请问怎么返工来降低硬度?又要保证不变形,颜色要白色.
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-3 16:28 编辑 ] 硬度可以用回火方法降下来,颜色保持白色就不好办了,可以喷砂试一下 可用液体软氮化,颜色是灰白的 首先,楼主要理解对方检测的载荷。
其次,氮化后硬度减低的操作工艺存在不稳定性。
最后,建议楼主问清楚客户的需求,如硬度的载荷?白亮层?扩散层?等
硬度还是降不下来
用570℃少量氨气保护退氮2小时,硬度还是降不下来,急需解决!!!氮化层的硬度太难退了? 这个产品硬度高点对使用应该没什么影响,可以和客户沟通下放行算了.
回复 #6 hy0808hy 的帖子
后面还有一道折弯工序,会裂的.回复 #7 秋天的风 的帖子
氨流量控制在多少?一般采用低氨流量可以将硬度减低。白亮层没有减少吗?金相观察对比一下。 利用白亮层的脆性的特点,用喷沙抛丸的方法去掉白亮层,再进行渗氮处理,控制氨流量,应该达得到你所要求的硬度.
氮气保护行不
请问用氮气保护退氮行不,我想试一下. 这个问题我们也出现过,可采用真空炉子880度左右退氮.气冷就可以了.不过成本就高了一点. 一般氮化铁650度就可以分解了 这个产品变形要求很严格,有时570℃变形会超差,超过这个温度,肯定不行. 以前也碰到过片状零件软氮化后折弯脆断,用800度退氮,氮气保护,前后平面度没发生较大差异。切实样测试硬度400HV0.1左右 返工的希望不大了,因为碳渗入太多,加高了强度。
另外采用不同负荷的维氏硬度测量一下,因为0.1HV测量结果在实际生产中无法很大,测量长度差一点点会产生很大的硬度偏差
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将氨分解率提高到70%以上延长退氮时间可以再试一下,另外出炉温度不能太高,防止氧化,建议在150度以下较好。延长退氮时间应是比较保险的办法,如你有通氮气和条件,通氮气退氮效果可能会更好,退氮延长的时间不好确定,如果能将其中的某件硬度高的产品线切割成若干个试样,随产品同炉退氮处理,每隔2小时、4小时、5小时分别取出,比较金相层和HV硬度值,会更有利的,曾处理过类似产品,可能材料不一样,以上思路,仅供参考,能成功解决,请上传相关内容,让我也多学点知识,祝早日解决。 买了瓶氮气作为保护气用570℃保温2小时降温出炉,效果还行,只有450HV0.1了这是维氏硬度测试载荷选择问题
我的经验:A3钢软氮化后表面硬度就是350~450HV0.5,这是正常的。你用HV0.1去测量,那当然是会超高啦。如果你再去测HV0.05的话,可能还会更高呢。再说了,人家要求的是350~450HV,又没有说明用多大的载荷,你可以用HV0.5去验收的啊,为什么一定要用HV0.1呢? 国家标准一般是HV0.3的 原帖由 秋天的风 于 2008-4-5 17:14 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif后面还有一道折弯工序,会裂的.
不明白了,为什么不在折弯后进行软氮化话呢?
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