rjlyjh 发表于 2008-6-27 12:36:52

做一下金相分析将图片发出来,找出断裂的原因

SH1957 发表于 2008-6-27 13:01:44

1、你说的轴仅有4mm,还有销孔,你的工件心部硬度肯定高,建议采用亚温淬火;
2、你说用氨气是不可取工艺,用氨气会产生氮化物,脆性大;
我也遇到过薄壁件渗碳后韧性不足断裂等问题!

HRC 发表于 2008-6-27 17:19:21

是用连续炉做的吗,工件壁厚是多少,渗层深度是多少,有氧探头控制C势吗

一招半式 发表于 2008-6-27 19:06:42

对脆与不脆的样本金相组织对比,就应该找出原因

yan2000531 发表于 2008-6-27 19:17:40

你的销子销孔是如何加工的?倒角是否合理?建议降低淬火温度提高回火温度,提高销子的韧性

热处理技师 发表于 2008-6-27 20:39:47

不该出现的问题出现了,不难解决的,联系有经验的师父

察哈尔汗 发表于 2008-6-27 20:59:01

4MM的小轴,渗碳+回火后,渗层还没问题,抗弯曲试验中断裂,没有弯曲的迹象,直接断裂;开裂是在工件孔内打入销子后,放置一段时间后开裂.
那么这么细的小轴打多大的孔,应是先打孔吧,那么孔是不是已经渗碳了呢?而且应是相比而言,尖角渗碳,渗层会更深。
不断才怪!

shuangpin 发表于 2008-7-12 23:50:17

做一下金相分析,找出断裂的原因

proteam 发表于 2008-7-12 23:59:29

亚温淬火,760度淬火后及时回火120分钟

CEZY 发表于 2008-7-13 09:03:22

20GrMo渗碳淬火后,在校正的过程中有开裂.估计淬火温度偏高.

 

阿宝 发表于 2008-7-13 21:17:58

你的CP值设在多少,渗层是否过深了,

zaig 发表于 2008-8-21 22:23:09

建议查一下硬化层的残余奥氏体的含量

如果是每一炉的性能都差不多,是不是可以认为炉温不变,材料性能不变,油的冷却能力不变?那么不同的是表面碳的含量是在变化,引起淬火后残余奥氏体的含量(等级)在变,特别是含量高时,在放一段时间后,转变成M,体积增大,内孔缩小,造成开裂。

qibao9891 发表于 2008-8-22 01:02:30

回复楼主的16楼:

你说的瓦斯是指的什么?煤层气?
氨气只能用来渗氮,不能渗碳。

沪二齿厂229 发表于 2008-8-22 06:18:49

可能你是碳氮共渗的,而且是氨气开大了.

HRC 发表于 2008-8-22 10:45:53

放置一段时间也有开裂的现象,我怀疑跟氢脆有关。

huaxinjp 发表于 2008-8-22 10:59:50

如果开裂都是在开空处,建议对孔实施防渗碳措施
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