35CrMo产生脆断原因分析
35CrMo钢调质硬度HB285--341,直径138左右,车成螺纹,公母螺纹连接后没怎末使用就从螺纹根部断裂,断口沿螺旋线非常整齐,大家能否给指教 请问工艺,断口特征,有无脱碳,什么设备 860度淬火,580度回火,没有脱碳现象,断口发亮,设备为普通电阻炉淬火剂为水,淬火保温1.5小时,回火45分钟 可以适当提高调质硬度来解决。 可能是时间不够 感觉你的淬火回火时间都不够.
可能是材料H含量过高,形成白点.(估计50%可能)
跟几何形状也有关 直径138的料,580回火45分钟,硬度肯定大大高于设计值。不知你的螺纹是怎样加工出来的,它不断才是怪事。至少保温2.5个小时以上才行。 硬度肯定大,本身就可能脆断,还有在机加工时,是否罗纹刀口有缺陷,使罗纹尖端产生应力集中而导致。所以应从多方面考虑检查,不能只从热处理单方面考虑断裂原因。 回火脆性以及原材料魏氏组织遗传问题! 回火不充分,硬度较高,加工难度大,导致车削加工应力大,联接时附加应力导致脆断。 估计是淬火冷却速度过快,存在发纹。工艺回火不充分,回火温度低。工件淬火原始组织粗大。 35crmo为什么不用油来冷, 主要还是回火时间短的问题,这个硬度要求回火稳定没什么问题 首先确定裂纹源,裂纹源是否在螺纹根部.如在根部可能是加工不当,造成应力集中所致. 以下是引用nomlock在2007-02-25 10:14:45的发言:
首先确定裂纹源,裂纹源是否在螺纹根部.如在根部可能是加工不当,造成应力集中所致.
能不能给分析一下并提一些解决办法 以下是引用LTW3696553在2007-02-20 23:56:32的发言:
回火不充分,硬度较高,加工难度大,导致车削加工应力大,联接时附加应力导致脆断。
回火不充分,我们正在调整,但回火后硬度问题不大,我们作了大量检验 回火时间太短,回火不充分,造成材料塑性不够,另断裂处要增加R 是否考虑油冷.我们厂32CrMo4材料都选用油冷.怕是水冷太剧烈在转角处产生淬火应力集中. 35CrMo直径超过100MM可以水淬但水中必须计算时间 硬度根据回火温度确定