三怡 发表于 2008-7-5 09:38:07

模具缩水问题

你好,我公司是做热处理,最近总有客户反应热处理缩水现象,我们都不知道是什么原因引起的,不道是淬火问题还是回火问题!

正火 发表于 2008-7-5 09:47:16

什么材料?尺寸有何变化?
参考一下http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=9716

三怡 发表于 2008-7-7 18:42:24

你好,是SKD11的,反正最近我们公司做的有两家都反应缩水了,我们现在都不知道该怎么办呢?一般都是大板来的.请帮帮忙,谢谢!

三怡 发表于 2008-7-7 18:43:55

尺寸变小了啊,小了很多啊!

有容乃大 发表于 2008-7-8 08:30:27

一般SKD11模具缩水可以通过高温回火来改善,有一定的作用。我这里有个客户Cr12MoV成型模(长700),我手下的人热处理后缩短了1.2毫米,后来还是采用高温回火两次才纠正过来。

MikeXu 发表于 2008-7-8 11:34:11

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建议你先详细说说的工艺过程,不然大家也不知如何帮你.

sochi 发表于 2008-7-8 17:49:53

TO;有容乃大
缩短了1.2毫米,后来还是采用高温回火两次才纠正过来

请介绍一下详细情况?我认为可能不会全过来,估计过来1MM

鲁瑞027 发表于 2008-7-8 21:47:23

建议楼主把工艺过程!详细介绍一下!不然大家也不知如何帮你.

三怡 发表于 2008-7-17 18:43:27

你好,我们用1030度真空淬火,用400度回火.是SKD11材料!有两年客户都反应有缩水现象,麻烦各位帮帮再下!急急!

小炭工 发表于 2008-7-17 19:16:07

需求硬度多少! 用来做什么~大多一般都采用500-520回火,

缩水一般都是淬火造成的.:)

huangshike 发表于 2008-7-17 19:25:33

遇到过缩水现象,材料也是SKD11,制罐模,油淬火,换材料后没再发生缩水情况

shenfuhai 发表于 2008-7-17 21:37:03

以前呢,使用s136sup料,由于淬火温度偏高,导致工件缩水;现在降低淬火温度避免了工件缩水现象.

PQY1075 发表于 2008-7-21 09:25:54

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^_^,我还是第一次听你说五金模具有这样的情况,要不你采用高淬高回的方法吧。

三怡 发表于 2008-7-21 15:33:01

嗯,是锻造模,我们客户他们是做镁合金的嘛

材料博士后 发表于 2008-7-21 17:08:56

:lol :lol 很明显嘛,你内应力太大了。残留奥氏体偏多。那就是缩水罗

三怡 发表于 2008-7-23 18:59:03

请问一下,那这个要怎么控制呢?不太懂请多多指教嘛!

三怡 发表于 2008-7-31 11:05:05

你好,本人想在招聘热处理师傅一名,公司在苏州,月薪电议!来电0512-66364523

贰零零 发表于 2013-5-8 10:19:11

shenfuhai 发表于 2008-7-17 21:37 static/image/common/back.gif
以前呢,使用s136sup料,由于淬火温度偏高,导致工件缩水;现在降低淬火温度避免了工件缩水现象.

您好,我们最近也用箱式炉处理过S136的,用1020淬火,处理前170.04mm,处理后170.01mm,缩水30个c左右,客人要求控制在15个c以内,想请教大哥,能否有好的方法改善吗,谢谢了!

shenfuhai 发表于 2013-5-8 20:11:08

贰零零 发表于 2013-5-8 10:19 static/image/common/back.gif
您好,我们最近也用箱式炉处理过S136的,用1020淬火,处理前170.04mm,处理后170.01mm,缩水30个c左右,客 ...

估计楼主的尺寸写错了,原来应为170.40?淬火后为170.1;

不知道楼主采用何种方式淬火?是风冷?是油冷?

1020度保温了多少时间?

taorbshi 发表于 2013-5-26 11:22:58

三怡 发表于 2008-7-17 18:43 static/image/common/back.gif
你好,我们用1030度真空淬火,用400度回火.是SKD11材料!有两年客户都反应有缩水现象,麻烦各位帮帮再下!急急!

大胆猜测一下,会不会是加热过程中,金属表面离子脱离造成。我用盐炉或保护气炉作时,没有用户反馈类似的信息。
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