横笛吹雨 发表于 2008-8-7 10:11:44

回复 20# 的帖子

没搞过,只见过真空炉的图片呢:lol
二次淬火工艺中,第一次淬火加热温度还可以继续提高的,如900度。

lyyanlaoshi 发表于 2008-8-7 20:23:55

不可能啊!前天我刚做了一炉碳化物也是7~8级我们一般6级为合格。直接放到90KW井式渗碳炉900度保温2小时滴甲醇后块状碳化物完全消除。你是不是正火以后直接淬火?是的话应该是淬火温度低了点,稍提高下淬火温度看看,应该没问题

喜欢上岸的鱼 发表于 2008-8-7 20:52:00

楼上的朋友你好,我滲碳结束后零件的碳化物7级,900度保温2H正火,碳化物没有变化,为什么你的900度正火碳化物就明显改善了呢?

喜欢上岸的鱼 发表于 2008-8-7 20:52:57

我是正火后风冷再加热淬火的。

横笛吹雨 发表于 2008-8-7 21:25:53

如果因为碳浓度高而有网状碳化物的话,单靠正火解决不了,正火后照样析出网状碳化物。必须采用二次淬火工艺,我在上面说了,可以提高第一次加热温度的,不妨再试一试。

喜欢上岸的鱼 发表于 2008-8-7 21:30:36

谢谢楼上的朋友,准备860度淬一次,830淬一次,你看可以吗,还是正火+2次淬火?

CEYSS 发表于 2008-8-7 22:41:45

你把零件正火的过程说具体点?

喜欢上岸的鱼 发表于 2008-8-7 22:47:33

所以操作都是用真空炉干的,900度保温2H,出到冷室氮气风冷的。

jackson 发表于 2008-8-11 17:37:25

关键问题是你的正火问题低于渗碳温度

明白了吗?
有事情请找鲍迪克热处理专家, 孙先生, 13485032718

喜欢上岸的鱼 发表于 2008-8-11 22:58:21

用980度以上正火吗?

陆丰 发表于 2008-8-12 21:10:31

正火后碳化物级别高,我估计问题出在正火后的冷速上。建议你加大风冷量试一下。

喜欢上岸的鱼 发表于 2008-8-14 20:58:06

谢谢楼上的朋友,我们的真空炉冷室内的风机的速度是固定的了,可以适当回填更多的氮气提升炉内压力,以此加快冷速,现在980正火2H,840度淬火的实验已经做了就等结果了,呵呵。

zflong106 发表于 2008-9-4 14:01:13

正火不能改善碳化物级别?

anamy_900 发表于 2008-9-4 16:16:03

正火温度低了,温度提高40~60度

NEWAGE 发表于 2008-9-5 03:30:42

碳化物级别超差,两种方法解决

一、在不改变表层碳量的情况下,通过改变碳化物大小、形态和分布来降低碳化物级别。具体方法:
1、高温固溶   采用较高的温度加热,让碳化物尽可能多的溶入奥氏体中;
2、快速冷却以尽可能快的速度冷却下来,防止粗大或网状的碳化物析出。(这个过程,如果是风冷,就是正火;如果是油冷,就是淬火。:) )
3、重新淬火      以正常的淬火温度重新加热淬火。
二、通过扩散手段降低表层碳量,这是最根本也是最好的解决办法。

贺再军 发表于 2008-9-5 10:35:59

我觉得可以直接900度淬火,冷却速度尽量快点,估计碳化物级别就小多了,不行再提高温度

喜欢上岸的鱼 发表于 2008-9-5 10:39:30

回楼上的朋友,我们是真空滲碳后风冷,出来换料框再装炉淬火的,主要是延长滲碳用料框的使用寿命和减少炉内和淬火油里的碳黑,部分材料滲碳零件表面有轻微的碳黑。

不需要太懂 发表于 2008-9-6 21:22:25

渗碳后最好闷罐,不要在空气中冷却,不同气候,不同温度,那冷下来的效果可能都是不同的。

横笛吹雨 发表于 2008-9-6 22:48:33

不知楼主的试验结果如何?

jczwy 发表于 2008-9-8 13:58:47

延长正火时间,碳的扩散是需要时间的

延长正火时间,碳的扩散是需要时间的
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