fujunhua-2008 发表于 2008-9-25 10:02:45

工件发黑后尺寸变小了!

我们公司的工件有一种轴承套圈,需要做发黑处理。现将发黑处理过程与工艺与大家分享:
过程溶液时间温度备注1. 脱脂脱脂剂15-20min.90℃碱性清洗剂2. 清洗水Rinse only90℃3. 氧化NaOH10-20min.140℃-145℃溶液配比: NaNO3NaOH:NaNO3:NaNO2=2:1:1 NaNO2  Water 4. 清洗水90℃5. 清洗水25℃ 冷水6. 防锈防锈油
  

当然,氧化的时间是根据槽液浓度和温度而定的。

我们现在发黑出来的工件后,出现了一个奇怪的问题:内径尺寸大了大概1μm,外径小了1μm。按照我的理解,发黑是使表面生成一层氧化膜,尺寸应该略有增大(资料上说尺寸没有变化)。而现在为什么反而表小了呢?实在困惑。希望高手指教。
以下相片为我们公司的工件经发黑后:

[ 本帖最后由 sdust 于 2008-9-25 12:16 编辑 ]

秋天的风 发表于 2008-9-25 10:23:47

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中间没有酸洗工序吗?

fujunhua-2008 发表于 2008-9-25 11:10:03

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没有酸洗过程,因为我们是磨加工完后去染黑,所以没有氧化皮。不过没有磨到的地方染黑不上是事实。

秋天的风 发表于 2008-9-25 11:25:44

看是否回火不充分,把有问题的产品回火两次看看.

fujunhua-2008 发表于 2008-9-25 11:40:47

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请教一个问题,Gr15尺寸变化与回火之间的关系是什么?

我所知道的是,如果工件过热残余奥氏体量多,时间长了对工件尺寸有影响,特别是在寒冷的北方。但,残余奥氏体转化为马氏体组织,尺寸是否会表小?

我们公司这种工件,热处理应该是没有问题的,残余奥氏体在10%左右。回火也很充分,这种薄壁件回火保温为两个小时。

luodan1661 发表于 2008-9-25 11:46:20

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我比较同意秋天的风的意见。

lpx 发表于 2008-9-25 17:08:19

我想应该是回火不充分引起的,GCR15材料磷化温度跟回火温度相近,残奥发生转变引起尺寸变化

yan2000531 发表于 2008-9-25 17:18:04

一微米?会不会是测量误差?清洗后的零件有做过检测吗?我认为外径缩小,内径变大是因为零件不干净所产生的测量误差

子衿yang 发表于 2008-9-25 17:50:42

如果不是误差的问题,我也认为是回火不充分所致。在发黑处理过程中又相当与回火了,所以尺寸缩小。

tong 发表于 2008-9-25 18:39:56

原帖由 yan2000531 于 2008-9-25 17:18 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
一微米?会不会是测量误差?清洗后的零件有做过检测吗?我认为外径缩小,内径变大是因为零件不干净所产生的测量误差

同意.
这样的薄壁件, 一两微米的误差太正常了.不知楼主采用什么测量方法.千分表,三坐标,测量仪或其他方法.
另外测量是在相同的测量环境下吗?比如20度等温一小时后采用相同的测量方法.
可以比较一下, 先测一个数据后用手握一会儿你的工件再测.变化肯定不止一两微米.

晶界氧化 发表于 2008-9-25 19:38:50

不知道楼主是否作过了试验(发黑前后的尺寸对比),得出内径尺寸大了大概1μm,外径小了1μm?

fujunhua-2008 发表于 2008-9-26 08:22:21

回复 10、11# 的帖子

我们已做过实验,一共测了10个工件,同一个工件在染黑之前在室温(23℃)恒温2小时后测,染黑完之后同样在室温恒温两个小时之后测。

1μm的误差我也很难不保证不是测量的问题。但,我们现在批量生产出来的在磨加工后和染黑后尺寸就是不一样了,现在大批的工件卡在这里:'(

我还有一个疑问,染黑槽时间才10-20分钟,回火如果不稳定,那这么短的时间也会有影响?

谢谢各位的宝贵意见。

秋天的风 发表于 2008-9-26 10:41:07

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Gr15钢轴承零件一般回火3~6小时.变形要求严格还进行附加回火.
请参考金属热处理专业必修课程
课程二:《合金钢及热处理工艺学》1985年出版第118页介绍
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=25028

低调的温度 发表于 2008-9-26 18:19:43

你测量的时间是在什么时候?工件是否已经冷到室温?表面有没有清洗干净?

倒影 发表于 2008-9-26 20:29:20

这个我不知道?我做的是多用炉

晶界氧化 发表于 2008-9-26 23:44:16

试验以下这个办法:
把清水加热到90,按你的发黑工艺流程与时间执行一次,检测煮水前后的尺寸是什么情况就可以判定是什么问题了。

fujunhua-2008 发表于 2008-9-27 08:18:59

回复 16# 的帖子

你的意思是说,按现在我的染黑流程染黑之后,再将工件放到90度的清水中泡10-15分钟,测泡之前的尺寸和泡之后尺寸,看是否有差异?

谢谢楼上的好的建议。:handshake 此方法是不是可以马上检测出回火稳定性怎么样?

HRC 发表于 2008-9-27 10:30:29

工件尺寸要求这么高,有没有作冷处理?
磨削加工也有应力,还有可能磨削烧伤,而发黑的温度相当于低温回火,部分应力得到释放,可以作个试验,将工件低温回火一次,看尺寸有无变化。

fujunhua-2008 发表于 2008-9-27 11:40:11

回复 18# 的帖子

没有深冷。淬回火后残余奥氏体量在10%以下。

楼上也是一个好的建议,值得一试,只有实验后有数据才有说服力。

现在综合大家的建议,我有了两个方向:
1、回火是否充分的问题。
2、磨削应力的影响问题。
3、染黑这个过程肯定不会有这样尺寸的变化,测量仪器的准确也要考量。

谢谢大家。如有意见,倾听教诲。

晶界氧化 发表于 2008-9-27 12:40:44

原帖由 fujunhua-2008 于 2008-9-27 08:18 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
你的意思是说,按现在我的染黑流程染黑之后,再将工件放到90度的清水中泡10-15分钟,测泡之前的尺寸和泡之后尺寸,看是否有差异?

谢谢楼上的好的建议。:handshake 此方法是不是可以马上检测出回火稳定性怎么样? ...
我的意思是按你现在的染黑流程用90清水代替脱脂液,发黑液。
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