渗碳淬火后的有意思的组织
直径为10mm的凸轮轴。材料20CrMnTi,采用Ipsen多用炉。热处理过程:渗碳缓冷+淬火+低温回火。
渗碳缓冷工艺:910℃/0.95%Cp/150min→850℃/ 0.85%Cp/30min→冷却室空冷。装炉量为平时装炉量1/4。
渗碳后,渗碳层深约0.65mm。表面出现大颗粒和网状状碳化物。(估计是因为装炉量少而碳势高的缘故。)请看以下金相相片7。
我觉得这样的组织很好玩,就随便在生产的时候给淬火了一下。淬火后,发现组织更好玩了。
淬火为830℃保温2小时,70℃K级淬火油淬,160℃回火1一个小时。
金相分析起来很有意思:
最表层的大颗粒碳化物保留,针状M比较细,有少量的残余奥氏体。请看相片3和5。
表层再往里,M针似乎看起来比最表层要粗大,残余奥氏量似乎也多了起来。(我不知道为什么如此)。请看相片1。
心部由于渗碳层不到,碳含量低,淬火后为板条状M+针状M混合物。请看相片4。
还有的部位,M很粗大,100倍看似乎有显微裂纹了。请看相片6。
大家一起来看看这个好玩的组织也分析分析组织产生的原因。
还有相片没传上去
相片2为最表层无大颗粒碳化物聚集处。相片三为另一有大颗粒碳化物聚集处。 组织感觉还蛮好,晶粒都较细 C势太高了,不能用的,使用时容易断裂。
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有的位置晶粒很细,但有的部分晶粒粗大(见相片1),不知道为什么。回复 4# 的帖子
这个工件已经判定为报废品,我又拿来做实验。看看淬火后是什么组织。[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-30 19:01 编辑 ] 在500倍下显微镜下来看,相片1和6M粗大,残余奥氏体较多。这样的组织在我们公司不能被接收。不知道大家有什么看法?
我们公司的接收标准是残余奥氏体在20%以下。
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很多外资企业都要求RA含量不能超过20% 扔个砖头,看楼主的工艺,一个好象没有扩散过程或都说你的淬火的碳势过高了,不知道你是不是缓冷后表面脱碳了?没弄明白这个这个工艺。应该说强渗后应该扩散的。淬火前的如果不脱碳就不应该有再有渗碳了,只需滴入甲醇等保护气份就行了。为什么碳势还那么高?或者冷却速度慢了,我想你那么小的东西应该不存在这个问题的。二个,M高,我觉得应该是淬火温度高了。我们一般才用820左右淬火。基本M保持在3级以下。呵呵。回复 9# 的帖子
材料20CrMnTi,热处理过程:渗碳缓冷+淬火+低温回火。说得很明白了啊。白色颗粒状碳化物是因为渗碳碳势太高的原因。
M是比较粗,大家看看为几级? 强渗碳势0.95%Cp,应该不算高。可能炉内的实际碳势比仪表显示值要高的多,所以才会出现这样的现象,建议用定碳片定碳,分析一下炉内的实际碳势,假如定碳没有问题,那就要再检查炉温等其他情况 这种碳化物碳势才0.95感到怀疑 1、看你的工艺及照片7,渗碳工艺基本上没有扩散且强身碳势高,因此,表面的碳化物较多;
2、重新加热淬火时,温度只有820度,大块状的碳化物未溶解在基体中,淬火后保留下来了;
3、硬化层深度:约0.65,建议你打下梯度看看。
所以,出现此问题完全是工艺不合理导致。重新制定时间和碳势(强渗、扩散)。 1、看你的工艺及照片7,渗碳工艺基本上没有扩散且强身碳势高,因此,表面的碳化物较多;
2、重新加热淬火时,温度只有820度,大块状的碳化物未溶解在基体中,淬火后保留下来了;
3、硬化层深度:约0.65,建议你打下梯度看看。
所以,出现此问题完全是工艺不合理导致。重新制定时间和碳势(强渗、扩散)。 jary001 发表于 2013-11-22 20:08 static/image/common/back.gif
1、看你的工艺及照片7,渗碳工艺基本上没有扩散且强身碳势高,因此,表面的碳化物较多;
2、重新加热淬火时 ...
对于局部残余奥氏体多情况,也要考虑在重新加热淬火时增加一道高温回火工艺! 我看图7边缘有点脱碳了 大颗粒碳化物,可能超标
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