30CrMnSiNi2A退火工艺求助
现在遇到一个难题,请求大家帮助:现在生产30CrMnSiNi2A 管材,穿孔后退火后,强度高,延伸低,重新退火 820℃ 2h,冷却到600℃以下空冷。取拉力试样,σb=780Mpa延伸为16%。 不满足冷加工要求。 保温时间延长到3h,变化不明显。
请教: 退火工艺如何制定.
现有设备有一台天然气炉,可以用氮气保护; 一台气体保护辊底炉(冷却方式为风冷) 试试770度保温90分钟后炉冷到600度空冷看看。最好把你毛管没有退火的和退火的管子做个金相分析,比较一下,然后在定退火工艺。
请告诉一下管子的规格尺寸呢
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规格 为95×7.5今天在实验室做了790 1h 炉冷至600℃,空冷但是强度仍然比较高,820MPa延伸14%。你说做金相 倒可以试试。[ 本帖最后由 hwlove 于 2008-11-1 02:08 编辑 ] 采用等温球化的退火工艺进行 退火工艺很多种,不知你要做什么,如果就是i调整硬度,650-750读报就可以了。
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目的是为了降低硬度,方便 进行冷轧 压延加工 做了金相没有?可以考虑用正火+回火试试。 回复1#820度退火后σb=780Mpa延伸为16%。炉冷至600度后空冷。
790度退火后σb=820Mpa延伸14%炉冷至600度后空冷。
通俗来说,现在你的问题就是现有的退火工艺不能把硬度降下来。
提高退火温度是个办法,但提高的温度有限。
其实硬度偏高的原因有两点1退火冷速过快2球化不好。
如果是冷速过快的原因,建议炉冷至200度后空冷。(在这种情况下,很容易疏忽冷速的问题)
如果是球化不好的原因,可以考虑等温球化工艺。
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