0炉火纯青0 发表于 2019-10-28 09:35:44

各位老师,谁遇到过PAG淬火液失效的问题

本帖最后由 0炉火纯青0 于 2019-10-29 16:14 编辑

零件:转向节
材料:40Cr
设备:自动推杆炉
淬火介质:6%PAG
零件尺寸:Φ40~Φ60
问题:检验发现,调制硬度在上限或已经超差,回火温度上调30-40度,才恢复正常。检测芯部硬度比以前高4-5HRC,基本上所有的产品回火温度都要上调30-40度左右。以前从没遇到过。(金相组织也合格)
初步分析:回火炉炉温不准确了
调查:①检查发现炉温准确,(用的接触式测温仪插到热电偶附近,温度差1℃),淬火炉和回火炉加热管都没有损坏,回火风机正常使用。淬火炉也没问题,淬火硬度50-53,淬火液浓度6%。
②怀疑材料问题,我们一直都用的同一家钢厂的材料,外协了一家合资公司,用的他们进口光谱,化学成分正常。
③怀疑PAG淬火液失效,冷速过快,已经联系淬火液厂家,取样,检测冷却特性。
各位老师你们工作中是否也遇到过这样的情况

孙汪 发表于 2019-10-28 13:05:49

pag淬火液要定期全部更换或者是检测冷却曲线,硬度高了无法就是加热温度,保温时间,材料及冷却速度的影响,你已经排除了三个了,那就应该只剩下淬火液问题了

守门员 发表于 2019-10-28 16:32:19

PAG失效是有可能的,建议送原厂家检测冷速。
还有可能你考虑一下
1、淬火液温度是不是降低啦
2、淬火冷却时间是不是延长啦。
3、淬火的温度是不是高了?

菜鸟热处理 发表于 2019-10-29 07:46:43

可以检测下PAG的冷却能力曲线,但关于这点我有点不同意见:工件比较小,6%浓度的PAG淬火液和水也不应该造成30-40HB硬度的差距。批量出现硬度偏高的问题,建议还是咨询下原材料厂家,是否炼钢工艺方面有所调整,炼钢工艺差距,即使成分完全一样,也会导致硬度出现整体性的偏差。

心灵之约 发表于 2019-10-29 11:20:45

工作液用多久了?环境如何?如何维护添加的?肉眼观察,很脏么?

那个浓度,只是参考!无效杂质也算浓度的。

热处理技师 发表于 2019-10-29 12:09:05

热处理工艺存在问题。

xujialu 发表于 2019-11-2 11:00:59

如果需要淬火液和解决问题可以联系我的18258210367

0炉火纯青0 发表于 2019-11-9 12:53:18

已经测完冷却曲线,冷速过快,厂家过来解决
页: [1]
查看完整版本: 各位老师,谁遇到过PAG淬火液失效的问题