laogui 发表于 2009-1-6 19:57:57

1 请问你淬水还是油,油的话就无语了
2:淬水的话回火温度降低到550吧

夏长林 发表于 2009-1-6 20:12:11

同意脱碳和回火温度太高的说法。

简单生活 发表于 2009-1-6 20:38:23

可能炉温不准,

所以因为 发表于 2009-1-8 14:07:52

我觉得仪表温度跟实际温度有误差是主要问题,应检测炉温。淬火保温时间1小时,回火保温时间2小时就能可以了。打硬度时注意氧化脱炭问题。

lvyi851109 发表于 2009-1-8 20:19:21

工艺没什么问题,校下炉温吧~看设备情况了。回火时间长对硬度影响不大的

所以因为 发表于 2009-1-13 13:12:32

回复 25# lvyi851109 的帖子

回火时间过分长的话对硬度也会造成一定的影响。

wangxingguo644 发表于 2009-1-13 20:16:44

还有一种可能

如果硬度检测方法和炉温都没问题的前提下,造成此种情况的还有一种可能,那就是材料的含碳量偏低,造成了工件的抗回火性低了。

1913 发表于 2009-1-13 21:59:16

在硬度测试正确的情况下,检查温控系统,再不行看看材质是否正确,同是45#,含炭量也是不同的,有的占上限,有的占下线

热处理技师 发表于 2009-11-1 08:53:55

温度是主要因素,查明原因,调整温度,硬度计咋检测的,请你说明。

zhangyl130 发表于 2009-12-20 23:14:21

先校检热电偶

hongweijian 发表于 2009-12-21 09:09:59

回火温度高,建议敷偶看一下实际炉温和仪表显示的区别

C曲线 发表于 2009-12-21 19:12:01

这种和装炉量是不是有关系?同时温度是不是太高了,我们做的45钢也是调质温度是560差不多

JUNSHI 发表于 2009-12-21 19:34:21

回火温度太高.在不同厂家买的材料是有点误差的.还有你是清水.还是盐水都有差别得

laoguei 发表于 2009-12-21 20:47:17

45号钢用850度淬火,造成组织粗大,淬火后处于极不稳定状态。580回火很容易降低硬度。如果用正常淬火温度820度,580度回火,HB230~250

天涯漂泊客 发表于 2009-12-21 22:08:17

不管是用什么水淬火,只要硬度有55HRC580度回火硬度肯定不是220HB。建议先查硬度计。再查回火炉热电偶

hhhh0001 发表于 2009-12-22 08:21:23

要不是头一次 做这样的产品对比一下以前的工艺 重点检查回火温度~要是第一次 做这样的产品 建议把回火温度降低50度

娟儿 发表于 2009-12-22 09:31:10

建议做一下金相检验!

cutexia620 发表于 2009-12-23 15:18:19

同意34楼的,淬火温度有点高,另外由于45钢的含碳量的波动范围太大了,所以也可能造成性能的不稳了

C曲线 发表于 2009-12-23 18:02:23

分析应该从不同方向出发,炉温也是一方面

千里之外 发表于 2009-12-23 19:35:44

回火时间长,温度高。或者工件表面有脱碳层
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