一堆烂泥 发表于 2009-3-31 21:54:18

好像计算过大概是在千分之1.3左右大一点的达到2。
另外在外径和外沟上有点出入。
长(涨)大是正常现象,搞工艺的应该考虑进去的,没有考虑是公益(工艺)人员的错。:lol

[ 本帖最后由 xhlhz 于 2009-4-1 08:36 编辑 ]

zhuzhu 发表于 2009-4-1 05:12:35

合理设计套圈留量

涨大是该类产品存在的规律,应与设计部门联系,掌握该产品的变化规律,按照涨大规律进行设计;或者采用最为强烈的冷却方式挽救该批产品

hgfhc-rcl 发表于 2009-4-1 08:16:11

可以做以下金相组织看看马氏体的量是否合适

liyang428 发表于 2009-4-6 08:53:48

回复 1# lmdrcl 的帖子

正常GCr15钢涨缩比在2/1000至3/1000范围内,马氏体比容大,淬透部分要产生膨胀,而且工件较薄,淬火完全淬完全淬透~表面有拉应力而无压应力~所以产生膨胀~如果采用旋转淬火会效果会好一些~(旋转淬火过程中会产生压应力)另外控制好油温,最好能控制在40-50左右~(油温高会增加膨胀的可能性)
      热胀冷缩是自然规律~认为无法抗拒~不要太在意涨多少~要注意冷加工余量是多少~(这可以用来“打官司”)

小小学生 发表于 2009-4-6 11:12:00

我来说说

两点
1、测量是否有误
2、留量是否合理,一般说来,热处理胀点的量车工都不给留,那车工也太狠了点。
3、我倒是认为应提温降冷速试一下

陈枫 发表于 2009-4-6 12:54:09

热涨冷缩本来是热处理客观存在,在没有更好解决办法前,只有请车工调整留量,但,我们查找热处理原因,首先调整工艺,改善冷却

一堆烂泥 发表于 2009-4-7 20:49:12

关于涨大的问题   我是这样看的:
    涨大是必然的。因为在淬火回火过程中,有组织的转变,由于淬火前球状珠光体和淬火后形成的隐晶马氏体及未溶碳化物,残余奥氏体比容的不一致,必然产生涨大。而 在轴承的生产过程中,一定量的马氏体和未溶碳化物 ,残余奥氏体是必不可免的,有着一定的要求。所以我个人认为涨大是必然的。
   关于解决这个问题 ,我个人认为是要找出长大的规律,从车加工件的加工余量上解决。这样解决方便而且有效。
   一家之言,大家指教。:)

热处理后 发表于 2009-4-13 22:58:18

我还不知道我们轴承胀大是多少呢,惭愧啊
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