渗碳过程异常引起产品过热补救求助
我们在正常的生产中经常碰到这样的情况,渗碳时电器设备出现故障(炉温升到了1000度左右)造成了工件过热。这样的情况我们能不能补救?怎么补救?[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-16 21:56 编辑 ] 多装一控温的装置,起到超温短电的作用
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已经出现了这种过热的现象还有什么措施补救吗?关键是在过程中的控制。要是经常出现这种现象,那么你的设备应该改造了。我是江苏泰星的
高温回火行吗??780回火0。3-0。5的碳势[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-3-17 17:39 编辑 ]
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用高温回火的目的是什么?又不能够弥补过热引起的缺陷组织。回复 4# 申兴一 的帖子
可以高温正火940度再加次880正火,细化晶粒.热处理要理论联系实际
但是单位的工程师让我们选择高温回火或者是二次淬火 二次淬火应该就可以解决这个问题. 如果过热时间太长晶粒粗大,但一般我们使用渗碳钢大都是本质细晶粒钢,在温度降之920需要一短时间晶粒所以很少在淬火后M组织粗大 降温后晶粒会自己愈合一大部分,相当正火我们偶尔也有这现象,不过没发现不合格,淬火组织很正常 我看还是二次淬火好 原帖由 LINFH 于 2009-3-19 16:16 发表 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif可以高温正火940度再加次880正火,细化晶粒. 同意正火的挽救措施!在连续升温的过程中,温度不超1000度的情况下,此法可以细化晶粒、挽救零件。但要注意操作时的防氧化。 正火后再渗碳应该可以。 前几天干了一炉,外协的,试样搞错了,晶粒度1级,但工件本体为5级。
1级的还真没好好接触过,30直径,30厚的试样,我又用了920保温20min空冷,830保温20min淬油,230回火,出来晶粒度又有5级了。所以正火的功能让我越来越崇拜了。
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为了避免以后同样的事发生,建议改造电气控制系统。温度能冲到1000度,说明你们的电控系统太差了。 正火比二次淬火的效果好,但有脱碳问题。回复 16# WXH6255 的帖子
那脱碳有没有办法防止,或者说把危害降到最低。回复 15# liruitu 的帖子
我也知道,我们有好的炉子一般要求高的才用。回复 16# WXH6255 的帖子
我们在正火的时候保持0。5%的碳势回复 17# 17qqwzh 的帖子
我们是过热了,发现温度高了就检查,维修了。温度降下来后还继续渗碳:L
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