渗碳件硬度不均匀问题
我司有一款材料为SUM24L的零件,直径:22mm,长:176mm图纸技术要求:渗碳,表面56~60HRC,有效渗层HV1:0.6~0.75mm。我们使用渗碳、淬火+回火出炉后检查,发现硬度有软点,硬度值在49~60HRC之间,有效渗层在04~0.52mm(当然,应该有更浅或更深地方,只是没打到那个位置)。做金相看,表层有黑色组织,往里更多托氏体,总渗层约0.94mm,个人觉得是冷却不足。重新加热淬火,还是存在软点。大家给点建议应该怎样做,才使其表面硬度均匀、有效渗层达到图纸要求呢?[ 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-6-10 22:03 编辑 ] 放在什么设备上做的,,,装炉量是多少。。
回复 1# 丹尼尔 的帖子
你说的总渗层是指金相法的深层吗?有效硬化层却在0.4---0.52。淬火后的硬度存在软点(深层不均和冷却不均所致)可以适当的进行扩散处理(尽可能的使浓度分布均匀),淬火采用专用工装(最好插放),适当降低淬火的温度。也可以采用盐浴或网带炉加热淬火。 除楼主自己分析的冷却原因外,可能还存在深层碳浓度不均匀问题,局部偏低,所以即使重淬仍不行。回复2楼
本帖最后由 丹尼尔 于 2011-7-29 22:05 编辑在丰东多用炉做的。装炉量:100件左右一炉。
回复3、4楼
本帖最后由 丹尼尔 于 2011-7-29 22:06 编辑两位专家言之有理!回复周工,我所说的总渗层,就是指金相法的深层。我们装炉量也不算大呀,一炉才100件左右,也是像周工说的那样(插放)的。我把工艺说一下,你们看看是否合理,渗碳保温:900x1.0x260扩散:900x0.8x40淬火:850x0.8x20
装件和冷却,渗层不能太浅,,知道原因,,为什么找不到问题的所在呢??另外“强渗:900x1.0x260扩散:900x1.0x40”,这是叫强渗和扩散吗?? 有分析原始材料的组织吗?是否从在带状组织啊?还有淬火时油温和搅拌如何?个人认为工艺也值得商榷。强渗与扩散时间相差太多,而且CP还一样!
[ 本帖最后由 雁南飞 于 2009-6-11 08:02 编辑 ]
回复7楼
不好意思,因操作失误。扩散的碳势应为0.8。你觉那里有问题吗?请指教…还有我们发现原因是一回事,解决得了解决不了又是一回事(目前正处理后者)! 要是都能解决了,我还发上来向大家求助解决方法吗? 表面存在软点的因素很多,比如说渗碳前清洗不干净,渗碳过程中气氛循环不好,冷却过程中没有搅拌等等,从你的结果可以看出你的有效硬化层要求0.6-0.75,而目前只有0.4-0.52,所以建议你返工处理,返工的方法是1.高温回火560度,保温到工件热透后30分钟即可;2.喷砂处理,清除表面氧化皮和油物等,利于后面的补渗处理;3.补充渗碳,强渗碳势1.2,扩散碳势0.8,出炉碳势0.9,如果害怕超过深度可以只有扩散阶段而不采用强渗阶段.4;出炉淬火,淬火前开搅拌5分钟,淬火时前10分钟开搅拌;5.渗碳后回火;180度保温2小时 楼上提供的方法很正确。补充一点:扩散碳势可以提高,控制在1.0-0.05,另外,淬火油的冷速指标降低,往往直接淬火出现软点,返工再淬火时,工件表面含碳量要求低多了。
回复大家
首先,感谢大家热心回贴帮助和分析原因!至于材料是否带状,正在制样中,等出结果后告诉大家结果。我们使用淬火时的油温是60度,搅拌率45HZ.金相图片如下:
[ 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-6-11 09:51 编辑 ]
回复 10# wtm42490880 的帖子
“高温回火560度,保温到工件热透后30分钟”为什么增加此步骤? 我想10#的意思是要在重淬前,消除淬火应力,和改善下组织。以防止在重新加热时发生变形等。
还有,楼主已经采用重新加热淬火了:“重新加热淬火,还是存在软点".楼主可否透露下重新淬火的工艺。
还有在第一次加热前,以及在重新淬火前,工件的表面质量如何? 我觉得楼主的产品不需要补渗处理,因为他的产品金相法看出来的产品已经达到了0.94mm,如果按照楼上的同仁说的需要补渗处理,那么深层不是还要增加了吗?他的产品只是产品的表面碳浓度不均(气氛的不均匀性,温度的不均匀性),或者是冷却不均产生的。可以适当的进行合理的扩散工艺(当然处理前进行喷丸处理还是必要的)再降温,保温后后出炉淬火即可。如果是材质的带状组织超差引起的那就另当别论了。(只有更换材质了)。
[ 本帖最后由 周建国 于 2009-6-11 11:20 编辑 ]
回复14楼
重新淬火前工件外表质量看上去还算可以呀~重淬工艺如下:加热至900,保温35min,降温到850,保温30min淬火。 同意周工的话(周工好久不见啊!呵呵),不需要补渗!
我认为材料带状组织严重可能是造成主要原因。
“他的产品只是产品的表面碳浓度不均(气氛的不均匀性,温度的不均匀性),或者是冷却不均产生的”
在处理其他产品时有没有这种现像?
回复17楼
在处理其他产品时没有发现这种情况呀!根据大家分析来看,我怀疑是材料带状造成。 楼主重新淬火时仍采用了原来的淬火油吗,是否加强了搅拌?
回复19楼
重淬是原来的淬火油(油刚换不到一个月),是同一台炉。有试换过另一台索罗多用炉重淬,结果还是一样(硬不均匀),两台炉生产其它零件都正常,我们没加强搅拌。
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