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淬火出了问题,冷速不够!未得到马氏体。淬火后打硬度,看金相。从淬火介质方面入手解决! “我用的介质浓度已经很低,(比快速油冷速还快)再低就会有开裂倾向。搅拌方面我们也在着手改进,由于溶液有40T,要想有很快的搅拌速度也比较难,不知道在加大搅拌速度有什么好的方法。我前面指的淬火硬度就光说表面硬度都没到40。:( :( 我到目前为此不下做了10次实验,一直都是这样。”你的问题就是冷却速度不足,提高冷却速度就可以了。方法有:1、换用冷却能力更强的淬火剂;2、加强冷却剂循环速度,除了机械搅拌,可以尝试使用压缩空气搅拌。
最有效的方法是使用冷却能力更强的淬火剂,思想不用太保守。通常意义上说的比如碳钢淬火用水,合金钢淬火用油,也只是针对有效厚度不大于临界直径的情况而言,对于有效厚度远超临界直径的工件,使用何种冷却能力的淬火剂,需要工艺试验来寻找。比如你所使用的PAG淬火液,可以从你认为安全的浓度开始逐步提高冷却能力。
其实棒料淬火是很安全的,不用太担心会淬裂。我们做的38CrMoAl长杆(Φ200~300)调质,都是直接淬清水的。42CrMo棒料(Φ260×4000)我们也做过,水过油。
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你们厂和我们得产品差不多,呵呵。我现在只是学生,而且还不是学热处理的,而今后要做热处理,郁闷。像38CrMoAl长杆(Φ200~300) 42CrMo棒料(Φ260×4000)可以直接水淬? 已经过去一年了,问题还没解决吗?解决方案很多,从热处理工艺上主要可以考虑淬火加热温度、淬火温度、冷却介质、回火温度等。这种材料没有特别稳定的析出相钉扎晶界,所以淬火加热温度过高容易造成组织粗大。我认为可以考虑利用Ac3和Ar3之间的差值,先加热到Ac3以上100度左右保温,然后空冷或通过其他方式保温到Ar3以上50度左右,再迅速入水冷却。这样,淬火马氏体含量会高些,硬度自然也高些。冷却介质、回火温度你可以自己根据经验选择,上面各位已经说了很多了,就不多说了。
材料本身而言,可以分析C、Mn、Cr、Mo等是否合格,尤其Mo是不是存在偷工减料的问题。
锻造也是个问题,锻造工艺不当,铸态组织可能消除不彻底,元素存在偏析,导致合金元素含量低的区域淬透性差。尤其对这种直径比较粗、长度还挺长的零件而言,锻造比能不能达到要求、锻造厂是否存在偷工减料的情况也需要分析。而且,锻造工艺不当也不利于细化组织,给后续热处理造成困难。 1.42CrMo材料 150的有效直径,9.5%的浓度太高, 建议降低浓度,我们这这么大的零件,降低淬火温度,淬水也干过
2.看表面是否脱碳,模锻件的话直接打分模面硬度。 检查水溶液!!!!!!!!!! 建议提高淬火温度,降低淬火介质浓度 42CrMo毛胚可以淬水光胚淬油 淬火硬度应50以上,可制造一个小淬火槽10吨一下,通过换热器与储液槽相连,换热器出液口设置在淬火槽下面,进液口在上。 淬火冷却问题,使用水淬 从根本找原应,炉子是否出了问题,比如热电偶出了毛病,基本的油温控制。42CrMo钢,在830到850度的淬火温度应当能达到要求,500度的回火达到要求也是完全可以的。工艺没问题,可以在操作上面找找原应。往往操作上会出现很多问题。 我公司最近开发一种模锻产品,汽车前轴,材料:42CrMo 毛坯重约150KG ;长约2米。要求调质HB285-333
预先 ...
江枫 发表于 2007-5-28 19:03 http://www.rclbbs.com/images/common/back.gif
楼主哪个公司的?我们同行啊,调质HB285-333,这样的技术要求比我的高,这里通常在241-333啊 那么的大的工件淬火在40左右可以了。用520回火没问题的
我们厂就是这样做的,比这大的都有
控制好分段加热。要做好操作工艺美是美问题的,860完全可以了。在淬火的时候要拉出水面让空气冷却。但不要让心部的散热温度超过回火温度 不会吧 淬火都可以达到 56HRC 呢 受教!!! 淬火温度稍提高点,冷却液溶液浓度降低点,淬火速度要快,淬火时加剧烈搅拌。。。。。关键是要看你们是怎样操作的。。。。。 回复 4# 江枫
你如果敢冒险,盐水短时淬火后,再转入水溶性淬火夜中或油中冷却,可得较高硬度。 可考虑水淬介质冷,我也曾遇到此种问题,也是这样解决的。 回复 20# britton
17楼说的对,880度就可以了,主要在加快冷速上做试验