高速钢淬火问题
材料M35,直径10MM,真空炉1150度淬火550回火3次后,硬度最高达到了70度,脆性太大丢在地上就断了, 淬火前做过球化退火吗? 检查一下材料成分。看看金相是否正常。 估计原材料内部碳化物偏析严重! 楼主的问题可能出在测温上。 材料问题,不同牌号的高速钢混在里面了 照理不应该啊你的淬火温度其实还偏低了 可能是测温有问题或者材料本身有问题 材料有问题题是一方面。高速钢脆性本来就大。你又没说规格很难说。如果是个300。12。5的你高度太高的话有可能就会断,不过你做到了70度我有点不信,你可以提高回火温度来降低硬度 用的哪个厂家的材料呀,能淬到70度。回火时间是不是太短了。可以把回火温度提高一些。有什么炉子回的。用真空回火炉,温度就要更高一些 M35的材料用1225℃真空淬火,6bar冷却,550℃3次回火硬度才HRC65-67楼主的材料可能有误,需化验成分和检测金相,即便是M42在这个温度真空炉淬火,达到这个硬度也有难度 淬火温度比正常的低了将近100度,是否是中间保温的环节出了问题?还有就是化验一下材料 M35用1150度可以了, 你应该是用气淬吧,怎么没说明?
请问你做什么用,要求这么高的硬度吗?我们客户的要求一般是62-64,580度回火三次.
既然能做到这么高的硬度,还是建议你检查材料! 补充:我是将M35和M2一起1190度做的,才用570-580回火的 我也淬过没事,还有弹性。可能你的加热时间太长了。应该在67-68度。把你的工艺能说来听听吗 M35做到70有可能的,但是这个硬度基本上是没有什么用处了! 我认为70度应该不太可能吧,这淬火温度也太低了,再说用洛氏测的话70应该不是很准确。个人低见。请各位指教。 前面已经提到了材料问题,有不同材料的高速刚混里面了。1150保温30分钟油淬(时间长,温度高会粘在一起),圆棒长度为300MM,直径为10MM。用作冲棒所以采用亚温淬火。炉温没问题,有分压。至于硬度洛氏测70度,硬度机有校正过。错料具体什么材料不是很清楚了。真感谢各位的热心解答,此问题已经过期:lol 倾向于材料问题。
学习中。。。。。
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